數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)故障診斷
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伺服系統(tǒng)(Servo system)是數(shù)控機(jī)床的主要組成部分,由于它和機(jī)械部分有聯(lián)接,所以出現(xiàn)故障的機(jī)會(huì)相對(duì)多一些。在數(shù)控機(jī)床中,伺服系統(tǒng)接收數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出的位移、速度指令,經(jīng)變換、調(diào)整與放大后,由電動(dòng)機(jī)和機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)機(jī)床坐標(biāo)軸、主軸等,帶動(dòng)工作臺(tái)及刀架,通過(guò)多軸的聯(lián)動(dòng)使刀具相對(duì)工件產(chǎn)生各種復(fù)雜的機(jī)械運(yùn)動(dòng),從而加工出用戶(hù)所要求的復(fù)雜形狀的工件。因此伺服系統(tǒng)故障是整個(gè)數(shù)控機(jī)床故障的一個(gè)重要部分。下面將結(jié)合實(shí)際工作中數(shù)控機(jī)床的故障現(xiàn)象,對(duì)伺服系統(tǒng)常見(jiàn)故障形式及診斷方法進(jìn)行探討。
1 參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤故障
1)故障現(xiàn)象:1臺(tái)配備有FANUC 16M數(shù)控系統(tǒng)的加工中心,在啟動(dòng)完成進(jìn)入可操作狀態(tài)后,X軸只要一運(yùn)動(dòng)就出現(xiàn)高頻振蕩,產(chǎn)生尖叫,系統(tǒng)無(wú)任何報(bào)警。
2)分析與處理過(guò)程:在故障出現(xiàn)后,觀察X軸拖板,發(fā)現(xiàn)實(shí)際上拖板振動(dòng)位移很?。坏|摸輸出軸可感覺(jué)到轉(zhuǎn)子在以很小的幅度、極高的頻率振動(dòng),且振動(dòng)的噪聲就來(lái)自X軸伺服單元模塊。
考慮到振動(dòng)無(wú)論是在運(yùn)動(dòng)中還是在靜止時(shí)均發(fā)生,與運(yùn)動(dòng)速度無(wú)關(guān),因而基本上可以排除測(cè)速發(fā)電機(jī)、位置反饋編碼器等硬件損壞的可能性。
分析該振動(dòng)可能是CNC系統(tǒng)中與伺服驅(qū)動(dòng)有關(guān)的參數(shù)設(shè)定、調(diào)整不當(dāng)引起的,且由于機(jī)床振動(dòng)頻率很高和電流環(huán)時(shí)間常數(shù)小導(dǎo)致。
由于FANUC 16M采用的是數(shù)字伺服,其參數(shù)的調(diào)整可以直接通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行。維修時(shí)調(diào)出伺服調(diào)整參數(shù)界面,并與機(jī)床隨機(jī)資料中提供的參數(shù)表對(duì)照,發(fā)現(xiàn)參數(shù)PARNl852、PARMl825與提供值不符,設(shè)定值見(jiàn)表1。將上述參數(shù)重新修改后,振動(dòng)現(xiàn)象消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
2 編碼器故障
1)故障現(xiàn)象:某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)后只要Z軸一移動(dòng),就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無(wú)報(bào)警,機(jī)床無(wú)法正常工作。
2)分析與處理過(guò)程:經(jīng)仔細(xì)觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的Z軸在小范圍(2.5 mm以?xún)?nèi))移動(dòng)時(shí),工作正常,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)無(wú)振動(dòng);但一旦超過(guò)以上范圍,機(jī)床即發(fā)生激烈振動(dòng)。
根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動(dòng)器本身應(yīng)無(wú)故障,初步判定故障在位置檢測(cè)器件,即脈沖編碼器上。
考慮到機(jī)床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)通過(guò)更換電動(dòng)機(jī)進(jìn)行了確認(rèn),判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。
為了深入了解引起故障的根本原因,維修時(shí)作了以下分析與試驗(yàn)。
a.在伺服驅(qū)動(dòng)器主回路斷電的情況下,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)機(jī)軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無(wú)論電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實(shí)際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號(hào)輸出正確。
b.由于本機(jī)床Z軸絲杠螺距為5 mm,只要Z軸移動(dòng)2 mm左右即發(fā)生振動(dòng),因此,故障原因可能與電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的實(shí)際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C1、C2、C4、C8信號(hào)存在不良。根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動(dòng)2.5mm左右,相當(dāng)于電動(dòng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)180。,因此,進(jìn)一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)中的C8存在不良。
按照上例同樣的方法,取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求(見(jiàn)表2),在引腳N/T、J/K上加載DC5 V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬(wàn)用表測(cè)量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無(wú)變化,確認(rèn)了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C8存在故障。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動(dòng)集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,并按上例同樣的方法調(diào)整轉(zhuǎn)子角度后,機(jī)床恢復(fù)正常。
3 伺服電動(dòng)機(jī)故障
1)故障現(xiàn)象:1臺(tái)配有FANUC FS-11M系統(tǒng)的加工中心,產(chǎn)生SV023和SV009報(bào)警。
2)分析與處理過(guò)程:SV023報(bào)警表示伺服電動(dòng)機(jī)過(guò)載,產(chǎn)生的原因是電動(dòng)機(jī)負(fù)載太大;速度控制單元的熱繼電器設(shè)定錯(cuò)誤;伺服變壓器熱敏開(kāi)關(guān)不良;再生反饋能量過(guò)大;速度控制單元印制線路板上設(shè)定錯(cuò)誤。
SV009報(bào)警表示移動(dòng)時(shí)誤差過(guò)大,產(chǎn)生的原因是:數(shù)控系統(tǒng)位置偏差量設(shè)定錯(cuò)誤;伺服系統(tǒng)超調(diào);電源電壓太低;位置控制部分或速度控制單元不良;電動(dòng)機(jī)輸出功率太小或負(fù)載太大等。
綜合上述2種報(bào)警產(chǎn)生的原因,電動(dòng)機(jī)負(fù)載過(guò)大的可能性最大。測(cè)定機(jī)床空運(yùn)行時(shí)的電動(dòng)機(jī)電流,結(jié)果顯示超過(guò)電動(dòng)機(jī)的額定電流。將該伺服電動(dòng)機(jī)拆下,在電動(dòng)機(jī)不通電的情況下,用手轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)機(jī)輸出軸,結(jié)果轉(zhuǎn)動(dòng)很費(fèi)勁,這表明電動(dòng)機(jī)的磁鋼有部分脫落,造成了電動(dòng)機(jī)超載。
4 伺服驅(qū)動(dòng)器故障
1)故障現(xiàn)象:采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)的立式/jn-r中心,在加工過(guò)程中,出現(xiàn)ALM414報(bào)警,a伺服驅(qū)動(dòng)器顯示報(bào)警8。
2)分析與處理過(guò)程:該機(jī)床采用的是FANUCa系列數(shù)字伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),系統(tǒng)ALM414報(bào)警的含義為X軸的數(shù)字伺服系統(tǒng)錯(cuò)誤。a驅(qū)動(dòng)器顯示8,表示L軸(在機(jī)床上為X軸)過(guò)電流。
根據(jù)報(bào)警顯示內(nèi)容,通過(guò)機(jī)床自診斷功能,檢查診斷參數(shù)DGN720,發(fā)現(xiàn)其第4位為“1”,即X軸出現(xiàn)過(guò)電流(HCAL)報(bào)警。FANUC數(shù)字伺服X軸產(chǎn)生HCAL報(bào)警的原因主要有:X軸伺服電動(dòng)機(jī)的電樞線產(chǎn)生錯(cuò)誤;伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部的晶體管模塊損壞;X軸伺服電動(dòng)機(jī)繞組內(nèi)部短路;伺服驅(qū)動(dòng)器的主板PCB損壞。
根據(jù)故障情況,由于發(fā)生故障前機(jī)床可以正常工作,故基本可以排除X軸伺服電動(dòng)機(jī)聯(lián)接錯(cuò)誤的可能性。
測(cè)量X軸伺服電動(dòng)機(jī)的電樞繞組,發(fā)現(xiàn)三相繞組電阻相同,阻值在正常的范圍,故可以排除電動(dòng)機(jī)繞組內(nèi)部短路的原因。
檢查伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部的晶體管模塊,用萬(wàn)用表測(cè)得電源輸入端的相間電阻只有6 Q,低于正常值。因此,可以初步判定驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部晶體管模塊損壞。經(jīng)仔細(xì)檢查確認(rèn)晶體管模塊已經(jīng)損壞;更換一晶體管模塊后,故障排除。
5 速度控制單元故障
1)故障現(xiàn)象:1臺(tái)配有FANUC 7M系統(tǒng)的立式加工中心,開(kāi)機(jī)時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)ALM05、07和37號(hào)報(bào)警。
2)分析與處理過(guò)程:FANUC 7M系統(tǒng)ALM05報(bào)警的含義是系統(tǒng)處于急停狀態(tài);ALM07報(bào)警的含義是伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)未準(zhǔn)備好;ALM37是y軸位置誤差過(guò)大報(bào)警。分析以上報(bào)警,ALM05報(bào)警是由于系統(tǒng)急停信號(hào)引起的,通過(guò)檢查可以排除;ALM07報(bào)警是系統(tǒng)中的速度控制單元未準(zhǔn)備好,可能的原因有:電動(dòng)機(jī)過(guò)載;伺服變壓器過(guò)熱;伺服變壓器保護(hù)熔斷器熔斷;輸入單元的EMG(INl)和EMG(IN2)之間的觸點(diǎn)開(kāi)路;輸入單元的交流100 V熔斷器熔斷(F5);伺服驅(qū)動(dòng)器與CNC間的信號(hào)電纜連接不良;伺服驅(qū)動(dòng)器的主接觸器(MCC)斷開(kāi)。
ALM37報(bào)警的含義是位置跟隨誤差超差。綜合分析以上故障,當(dāng)速度控制單元出現(xiàn)報(bào)警時(shí),一般均會(huì)出現(xiàn)ALM37報(bào)警,因此故障維修應(yīng)針對(duì)ALM07報(bào)警進(jìn)行。
在確認(rèn)速度控制單元與CNC、伺服電動(dòng)機(jī)的連接無(wú)誤后,考慮到機(jī)床中使用的X、y、Z伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù)完全一致,為了迅速判斷故障部位,加快維修進(jìn)度,維修時(shí)首先將X、Z 2個(gè)軸的CNC位置控制器輸出連線XC(Z軸)和XF(y)軸以及測(cè)速反饋線XE(Z軸)與XH(y軸)進(jìn)行了對(duì)調(diào)。這樣,相當(dāng)于用CNC的y軸信號(hào)控制Z軸,用CNC的Z軸信號(hào)控制Y軸,以判斷故障部位是在CNC側(cè)還是在驅(qū)動(dòng)側(cè)。經(jīng)過(guò)以上調(diào)換后開(kāi)機(jī),發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,說(shuō)明本故障與CNC無(wú)關(guān)。
在此基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步判別故障部位,區(qū)分故障是由伺服電動(dòng)機(jī)還是驅(qū)動(dòng)器引起的,維修時(shí)再次將Y、Z軸速度控制單元進(jìn)行了整體對(duì)調(diào)。經(jīng)試驗(yàn),故障仍然不變,從而進(jìn)一步排除了速度控制單元的原因,將故障范圍縮小到y(tǒng)軸直流伺服電動(dòng)機(jī)上。為此,拆開(kāi)了直流伺服電動(dòng)機(jī),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該電動(dòng)機(jī)的內(nèi)裝測(cè)速發(fā)電機(jī)與伺服電動(dòng)機(jī)間的聯(lián)接齒輪存在松動(dòng),其余部分均正常。將其聯(lián)接緊固后,故障排除。
通過(guò)以上5個(gè)實(shí)例可以發(fā)現(xiàn),伺服系統(tǒng)的故障診斷,雖然由于伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家的不同,在具體做法上可能有所區(qū)別,但其基本檢查方法與診斷原理卻是一致的。
6 結(jié)語(yǔ)
根據(jù)我們的維修經(jīng)驗(yàn),檢查伺服系統(tǒng)的故障首先應(yīng)該分析數(shù)控系統(tǒng)報(bào)警信息以及伺服系統(tǒng)的報(bào)警指示,仔細(xì)觀察故障現(xiàn)象,根據(jù)伺服系統(tǒng)的工作原理和機(jī)床的電氣原理圖,對(duì)可疑的故障點(diǎn)逐一檢查排除,在有條件的情況下采取互換法,最終確認(rèn)故障原因,從而排除機(jī)床故障,提高數(shù)控機(jī)床的使用效率。
(審核編輯: 智匯張瑜)
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