將舊生產(chǎn)線納入新生產(chǎn)線DCS控制系統(tǒng)的實(shí)踐
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我公司章貢分廠是一個(gè)年產(chǎn)水泥達(dá)200萬噸的粉磨生產(chǎn)基地,共有3條粉磨生產(chǎn)線,1號(hào)、2號(hào)線分別是2003和2006年建成,自動(dòng)化程度不高,采用原始的機(jī)旁控制方式,即采用開關(guān)柜上按鈕啟停方式。3號(hào)線在2011年9月建成投產(chǎn),在確定3號(hào)線的DCS系統(tǒng)控制范圍時(shí),兼顧考慮了l號(hào)和2號(hào)線的自動(dòng)化改造,除3號(hào)線設(shè)一個(gè)過程站,在舊生產(chǎn)線的電力室增加2個(gè)過程控制站,這3個(gè)過程站及中控室間以光纖聯(lián)通,將整個(gè)工廠3條生產(chǎn)線一并納人DCS系統(tǒng)。本文介紹改造的步驟及方案。
1 確定進(jìn)入DCS控制系統(tǒng)的設(shè)備范圍
經(jīng)過充分討論,從水泥調(diào)配庫底到水泥成品庫頂入庫所有的設(shè)備納入DCS系統(tǒng)。包括:所有配料皮帶秤、皮帶輸送機(jī)、進(jìn)料提升機(jī)、輥壓機(jī)、打散機(jī)、循環(huán)提升機(jī)、磨機(jī)系統(tǒng)、出磨入庫的提升機(jī)及斜槽、流程中所有的除塵器及收塵風(fēng)機(jī)。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),過程控制總點(diǎn)數(shù)在1300點(diǎn)即可滿足控制要求。
2 方案的確定
對(duì)于該技改工程,最大的工作量在于高、低壓開關(guān)柜及磨機(jī)控制設(shè)備的改造。由于以前的高、低壓開關(guān)柜、儀表設(shè)備、計(jì)量設(shè)備(皮帶秤)大都不具備中控接口的功能,而且建成時(shí)間不同,開關(guān)柜來自不同的廠家,接線原理接線方式也是五花八門,需要逐個(gè)通過適當(dāng)?shù)募夹g(shù)改造,使其具備滿足DES接入的功能,讓設(shè)備既可以由中控來控制也可以由機(jī)旁控制。因此,對(duì)資料圖紙的收集是很重要的前期工作。
2.1 磨機(jī)控制設(shè)備的改造
1號(hào)和2號(hào)線磨機(jī)系統(tǒng)的控制以磨機(jī)控制操作臺(tái)為中心,通過操作臺(tái)內(nèi)的PLC來實(shí)現(xiàn)對(duì)磨機(jī)高壓柜、4個(gè)稀油站、水電阻和進(jìn)相器的啟??刂啤⑦B鎖與保護(hù),磨機(jī)軸瓦、電動(dòng)機(jī)軸瓦、電動(dòng)機(jī)定子溫度的監(jiān)控與保護(hù)通過屏上溫度顯示儀表輸出開關(guān)量到PLC來實(shí)現(xiàn)。
改造思路:保留磨機(jī)系統(tǒng)原有PLC實(shí)現(xiàn)的連鎖保護(hù)功能,高壓開關(guān)柜的啟停仍由PLC輸出繼電器來控制,進(jìn)相器、各稀油站的啟停改由中控控制,各油站、水電阻及溫度的運(yùn)行信號(hào)、故障信號(hào)仍然接入PLC,做為PLC對(duì)磨機(jī)進(jìn)行保護(hù)的條件。但各油站、水電阻、進(jìn)相器等的運(yùn)行信號(hào)擴(kuò)展一路出來,接人DCS系統(tǒng)用于顯示和程序控制。
在操作臺(tái)內(nèi)增加一個(gè)可選擇中控/現(xiàn)場(chǎng)及分合閘控制的回路(見圖1),將繼電器K1~K5觸點(diǎn)按控制原理與PLC進(jìn)行連接。這樣,操作臺(tái)即可以通過轉(zhuǎn)換開關(guān)SA的切換來選擇由中控還是機(jī)旁來啟停,而且兩種開機(jī)方式均可實(shí)現(xiàn)主機(jī)設(shè)備的連鎖與安全保護(hù)。
2.2 低壓開關(guān)柜的改造
原低壓開關(guān)柜不具備與DCS系統(tǒng)接口的功能,通過接線改動(dòng),增加幾個(gè)小型中間繼電器,使其可以向DCS系統(tǒng)輸出備妥、運(yùn)行信號(hào),可由DCS驅(qū)動(dòng)。
2.3 特殊啟動(dòng)柜的改造
原先較大電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)方式均采用了自耦降壓現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)方式,啟動(dòng)結(jié)束時(shí),必須切除自耦變壓器轉(zhuǎn)為全壓運(yùn)行,否則自耦變壓器會(huì)燒毀。在改造中,在原控制電路中HKK轉(zhuǎn)換開關(guān),實(shí)現(xiàn)機(jī)旁控制與中控控制的轉(zhuǎn)換,并將啟動(dòng)完畢“達(dá)速”信號(hào)送至中控,在DCS程序中,若啟動(dòng)超時(shí)則中斷啟動(dòng)過程,避免燒毀自耦變壓器。變頻器的控制則由之前的電位器調(diào)速改為由中控的4-20mA信號(hào)來控制。電氣控制原理改造示意見圖2。
2.4 儀器和儀表的改造
30kW以上電動(dòng)機(jī)及提升機(jī)增加電流變送器,磨機(jī)主電動(dòng)機(jī)裝一個(gè)有功功率變送器;在磨頭、磨尾及袋除塵器的出入口增加安裝帶數(shù)字顯示表頭的3051智能型壓力變送器;電動(dòng)執(zhí)行器原由調(diào)節(jié)放大器控制改由中控的4-20mA控制;現(xiàn)場(chǎng)各溫度顯示儀表更換成具有4-20mA上傳功能的PXR5TERl一FW富士溫控儀。
2.5 配料系統(tǒng)的改造
保留原微機(jī)配料系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)秤體所有設(shè)備(秤體、稱重傳感器、測(cè)速傳感器等),保留變頻器,去除微機(jī),購置皮帶秤的配料控制柜。通過招議標(biāo)采購的XA—PLC智能稱重控制系統(tǒng),采用的是PLC+顯示屏的方式。由于原來現(xiàn)場(chǎng)過來的所有儀表信號(hào)及電線、電纜均可保留利用,只要進(jìn)行接線、調(diào)試和標(biāo)定即可。
3 方案的實(shí)施
在確定以上的技改方案后,調(diào)度好生產(chǎn),利用庫滿、銷售淡季的空檔時(shí)間,逐個(gè)對(duì)上述設(shè)備進(jìn)行改造,因?yàn)楸A袅藱C(jī)旁控制功能,改完一臺(tái)設(shè)備即讓其先處在機(jī)旁方式控制,這樣可以做到上午改造下午生產(chǎn),或晚上改造白天生產(chǎn),完全不影響生產(chǎn),在所有設(shè)改造完畢且全部接入DCS系統(tǒng)后,又進(jìn)行DCS程序編制、調(diào)試,繼而完善工藝連鎖、保護(hù)功能和生產(chǎn)報(bào)表。最后逐步轉(zhuǎn)入由DCS系統(tǒng)控制生產(chǎn)。
通過兩個(gè)月左右時(shí)續(xù)時(shí)斷的改造,1號(hào)和2號(hào)粉磨生產(chǎn)線自動(dòng)化改造工程基本完成,使得整個(gè)章貢分廠粉磨生產(chǎn)的自動(dòng)化水平得到了一個(gè)質(zhì)的飛躍,因?yàn)椴僮鞯闹庇^性、快捷性,大大減少了生產(chǎn)事故和現(xiàn)場(chǎng)工作人員的工作強(qiáng)度,對(duì)于生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量控制、安全管理工作等,都提高到一個(gè)新的臺(tái)階。
(審核編輯: 智匯李)