引言
塑料包裝袋具有輕便,易于攜帶,用途廣泛的特點,給人們的生活提供了極大的方便。由于需求量非常大,對企業(yè)生產(chǎn)效率的要求較高。河南某公司是一家大型塑料包裝袋生產(chǎn)企業(yè),曾在塑料包裝袋行業(yè)中占國內(nèi)絕大部分的市場份額。近年來卻面臨種種問題的困擾,嚴(yán)重影響了企業(yè)的效益和發(fā)展。其生產(chǎn)設(shè)備多為七八十年代的老舊工藝設(shè)備,多為人工操作或采用傳統(tǒng)的控制系統(tǒng),生產(chǎn)效率低、故障率較高。因生產(chǎn)工藝陳舊、機(jī)械設(shè)備老化、生產(chǎn)效率低下、產(chǎn)能不足,嚴(yán)重影響了訂單生產(chǎn)任務(wù)的交付。同時,舊設(shè)備功能單一,不能靈活調(diào)整生產(chǎn)工藝,不適應(yīng)企業(yè)新的發(fā)展需求。為解決實際生產(chǎn)問題,此企業(yè)進(jìn)行了生產(chǎn)設(shè)備的自動化改造,委托項目組進(jìn)行了基于 PLC 的塑料制袋機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)工作。
1 系統(tǒng)工藝分析
塑料制袋機(jī)用于制作各種規(guī)格的塑料包裝袋或其他材料包裝袋,一般來說以塑料包裝袋為主要產(chǎn)品。塑料制袋機(jī)的主要任務(wù)是將上一工序生產(chǎn)的塑料膜筒進(jìn)行加工,完成熱切制袋、疊放、計數(shù)、機(jī)械手搬運、沖切成型、成品廢料分離、折疊、成品袋排放等工序。
塑料制袋機(jī)動作流程分析如下。
1) 熱切制袋、計數(shù)、疊放將吹膜工序生產(chǎn)的膜筒卷由熱切刀根據(jù)尺寸規(guī)格要求切成兩端封閉的膜筒段,兩端封閉由熱切刀在切割的過程中對膜筒進(jìn)行加熱完成,熱切刀的溫度需要進(jìn)行控制,做到可靠粘合,溫度的控制由溫控儀來完成。熱切的送料機(jī)構(gòu)和熱切刀傳動機(jī)構(gòu)由位置控制儀控制伺服電機(jī)同步動作完成,在熱切刀驅(qū)動機(jī)構(gòu)上設(shè)置有霍爾傳感器,對熱切完成的袋套進(jìn)行計數(shù),同時由壓縮空氣吹送完成袋套的疊放動作。
2) 物料轉(zhuǎn)移熱切袋套達(dá)到設(shè)定的計數(shù)值時,制袋機(jī) PLC 收到脫袋信號,控制機(jī)械手完成抓取動作,抓緊到位后,移位電機(jī)通過同步帶帶動機(jī)械手移位到液壓沖切位,經(jīng)過減速位置時,進(jìn)行降速,氣動毛刷抹平板對袋套進(jìn)行抹平。
3) 沖切成型在沖切位置,由霍爾式限位開關(guān)發(fā)送信號,PLC 停止機(jī)械手的移動,主壓板和廢料壓板在氣缸的驅(qū)動下壓緊待切袋,成型沖切刀在液壓增力氣缸驅(qū)動下完成袋耳沖切。
4) 廢料分離沖切完成后,主壓板和液壓沖刀復(fù)位,廢料壓板繼續(xù)保持作用,主壓板復(fù)位完成后,機(jī)械手夾持成品袋移位,完成成品和廢料的分離。
5) 折疊機(jī)械手移動到折袋位置時,上下折疊氣缸同時動作,夾持袋耳,機(jī)械手張開,放松夾持,前移一段設(shè)定的距離后,返回,從折疊板抓取折疊完成的成品袋,移送至包裝區(qū)。
6) 成品袋排放機(jī)械手夾持加工完成的成品袋,移送至包裝區(qū)張開,放下物料,移動至換向位置后,返回,經(jīng)過沖切轉(zhuǎn)盤時將廢料推入廢料回收箱,到達(dá)待機(jī)位置張開手爪,等待下一個工作循環(huán)。
正常生產(chǎn)狀態(tài)下,制袋機(jī)依次完成上述動作,不斷進(jìn)行循環(huán)。為實現(xiàn)上述動作,制袋機(jī)系統(tǒng)配置了 5 只普通氣缸、1 只液壓增力氣缸、1 只氣動手爪。普通氣缸為單作用氣缸,分別用于主壓板升降、廢料壓板升降、壓平擋板升降和折袋托板、壓板的升降; 液壓增力氣缸用于成型沖刀沖切; 氣動手爪用于對待加工包裝袋的加緊和放松。系統(tǒng)氣動原理如圖 1 所示。
圖 1 系統(tǒng)氣動原理圖
為確保制袋機(jī)能夠高效可靠地運行,制袋機(jī)機(jī)械手控制系統(tǒng)需要具備以下功能: ① 手動運行功能,由操作員根據(jù)需要進(jìn)行單步的手動運行操作; ② 自動運行功能,制袋機(jī)機(jī)構(gòu)及機(jī)械手根據(jù)預(yù)先設(shè)定的工序自動連續(xù)運行; ③ 具備用戶權(quán)限設(shè)置功能,限制未授權(quán)人員對機(jī)械手的操作和對運行參數(shù)的修改; ④ 故障報警功能,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或發(fā)生誤操作時,及時顯示報警信息,提醒操作員。
2 系統(tǒng)設(shè)計
制袋生產(chǎn)車間布置有數(shù)十臺制袋機(jī)組,每臺機(jī)組在 PLC 控制下單獨工作。根據(jù)廠方需求,系統(tǒng)采用單臺機(jī)組獨立控制的形式,每臺 PLC 控制一臺制袋機(jī)組,并配置人機(jī)界面,實現(xiàn)對控制單元的控制和工作狀態(tài)的實時顯示。系統(tǒng)設(shè)計考慮了日后設(shè)置生產(chǎn)車間監(jiān)控系統(tǒng)的需求,獨立控制單元可以通過加裝通訊模塊與監(jiān)控中心上位機(jī)聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)可視化監(jiān)控。PLC 控制系統(tǒng)的總體組成如圖 2 所示。
圖 2 控制系統(tǒng)組成
2.1 系統(tǒng)硬件選型與 I / O 分配
通過分析制袋機(jī)的工藝流程,可以歸納出,系統(tǒng)對信號的處理集中為數(shù)字量的處理和控制,估算系統(tǒng)需要處理的開關(guān)型輸入輸出量點數(shù)約為 30 余點。系統(tǒng)需要配置人機(jī)界面,需要占用一個 RS - 232 通訊口,考慮到以后聯(lián)網(wǎng)需求,PLC 主機(jī)單元應(yīng)配置兩個以上的通訊口。根據(jù)系統(tǒng)的功能需求和系統(tǒng)控制信號的數(shù)量,選擇信捷 XC3 - 48R/E 型 PLC 作為控制主機(jī),此機(jī)型配置 20 點繼電器輸出,28 點 NPN 輸入,帶有 2個通訊口,可以加裝 BD 通信擴(kuò)展板實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能。根據(jù)系統(tǒng)對人機(jī)界面的功能要求,選擇 OP320A。此人機(jī)界面能與主控 PLC 實時通訊,顯示系統(tǒng)寄存器狀態(tài)和數(shù)值,具有豐富的功能鍵盤,和報警列表功能,實時顯示當(dāng)前報警信息,并且具有很高的性價比。通過分析制袋機(jī)工藝流程,確定制袋機(jī)機(jī)械手控制系統(tǒng) I/O 分配表如表 1 所示。
表 1 制袋機(jī)機(jī)械手控制系統(tǒng) I/O 分配表
2.2 PLC 控制程序設(shè)計
根據(jù)對制袋機(jī)機(jī)械手控制系統(tǒng)功能的分析,系統(tǒng)的動作為典型的步進(jìn)動作,可以采用順序功能圖語言( SFC) 進(jìn)行控制程序的設(shè)計。系統(tǒng)動作流程包括復(fù)位流程、手動控制流程和自動控制工作流程。
1) 復(fù)位流程
系統(tǒng)啟動時,操作者可通過人機(jī)界面 OP320A 的起動功能鍵或復(fù)位功能鍵對系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)位。復(fù)位過程中,機(jī)械手中速右移,至減速位置時張開機(jī)械手爪,到達(dá)待機(jī)位置停止,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。順序功能圖如圖 3左側(cè) SFC 圖所示。
2) 手動控制流程
操作者將系統(tǒng)工作模式選擇到手動狀態(tài)時,可以通過 OP320A 功能鍵控制機(jī)械手工作臺的左右移動和機(jī)械手爪的張開。對應(yīng)的手動控制順序功能圖如圖 3右側(cè) SFC 圖所示。
圖 3 復(fù)位與手動控制流程 SFC
3) 主工作流程
控制系統(tǒng)在主工作流程中需要完成物料抓取、機(jī)械手工作臺左行、抹平擋板下降及復(fù)位、停機(jī)沖切、機(jī)械手工作臺左行、機(jī)械手折袋( 該功能為可選) 、機(jī)械手放料、機(jī)械手工作臺換向、高速右行、減速張開、沖切轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)、成品袋傳送帶前移等動作。具體工作流程順序功能圖如圖 4 所示,其中右側(cè)為宏步的展開序列。系統(tǒng)順序功能圖編制完成后,可以很方便的轉(zhuǎn)換為控制梯形圖程序。
2.3 軟件界面軟件設(shè)計
系統(tǒng)的人機(jī)界面選用的是 OP320A,采用無錫信捷電氣公司的人機(jī)界面編輯軟件,進(jìn)行人機(jī)界面的編程。根據(jù)系統(tǒng)的功能需求,設(shè)計了 LOGO 界面、操作主菜單界面、工作參數(shù)界面、工藝選擇界面等。系統(tǒng)初始界面和系統(tǒng)主界面如圖 5 所示:
圖 4 主工作流程 SFC
圖 5 系統(tǒng)初始界面和主界面
系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面和系統(tǒng)功能選擇界面如圖 6所示。
2.4 系統(tǒng)調(diào)試
根據(jù)系統(tǒng)順序功能圖完成了 PLC 梯形圖程序的編寫。梯形圖程序編寫完成后,首先進(jìn)行了模擬調(diào)試,根據(jù)工藝要求,向控制 PLC 發(fā)送模擬動作信號,在上位機(jī)界面下觀察各個狀態(tài)的輸出動作。模擬調(diào)試正常后,進(jìn)行了現(xiàn)場測試,期間發(fā)現(xiàn)了傳感器故障和錯誤操作導(dǎo)致的控制系統(tǒng)異常動作,通過控制程序的改進(jìn),解決了異常動作的問題,實現(xiàn)了預(yù)期控制功能。
圖 6 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面和功能選擇界面
3 結(jié)論
此塑料制袋機(jī)機(jī)械手系統(tǒng)消除了原機(jī)械設(shè)備效率低、定位精度低、自動化水平低、浪費材料、人工成本高等缺點。使控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、功能適用、動作準(zhǔn)確、可靠性高,在很大程度上提高了生產(chǎn)效率,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本。經(jīng)過近三個月的生產(chǎn)實踐驗證,此系統(tǒng)完全達(dá)到了預(yù)期性能指標(biāo),已應(yīng)用于實際生產(chǎn)中,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
(審核編輯: 滄海一土)