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基于PLC的定位控制功能的實(shí)現(xiàn)

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關(guān)鍵詞:PLC 定位控制 實(shí)現(xiàn)

    定位控制是位置控制的一種形式,在機(jī)械設(shè)備控制中有很重要的地位。目前中國(guó)國(guó)內(nèi)廣泛使用的是利用PLC或?qū)S每刂破骺刂撇竭M(jìn)電機(jī)或伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)定位控制。其控制精度較高、控制性能好,尤其是伺服控制系統(tǒng),但控制成本較高。所以在定位控制精度要求較低的情況下,可以采用對(duì)異步電機(jī)的控制來(lái)實(shí)現(xiàn)。本文結(jié)合物料分揀控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),介紹該定位控制的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。

    1 任務(wù)描述

      即物料進(jìn)人分揀系統(tǒng)后,輸送帶帶動(dòng)物件開(kāi)始移動(dòng),在移動(dòng)的過(guò)程中,通過(guò)顏色傳感器檢測(cè)出是黑色或白色物料,使其進(jìn)入不同的料倉(cāng)中,完成分揀。

    2 方案設(shè)計(jì)

      要實(shí)現(xiàn)任務(wù)要求,關(guān)鍵點(diǎn)在于控制器需要計(jì)算物料是否移動(dòng)到料倉(cāng)中心軸線所在的位置上,這就涉及到定位控制的問(wèn)題。為了保證定位的效果及實(shí)現(xiàn)過(guò)程經(jīng)濟(jì)性的原則,確定的控制思路如下:物件放人人料口后,通過(guò)PLC控制,使異步電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)傳送帶工作,把工件帶進(jìn)分揀區(qū),如果進(jìn)人分揀區(qū)工件為白色,則顏色檢測(cè)傳感器動(dòng)作,當(dāng)物件移動(dòng)到i號(hào)料倉(cāng)中心位置時(shí),對(duì)應(yīng)的氣缸動(dòng)作,物料推人料倉(cāng)中;若為黑色,推到2號(hào)槽里,完成分揀。

      編碼器輸出的脈沖信號(hào)傳送給控制器PLC,通過(guò)PLC檢測(cè)物料移動(dòng)的位置,從而實(shí)施定位控制。為了保證控制效果,在每次PLC上電運(yùn)行時(shí),通過(guò)PLC程序控制,計(jì)算編碼器的脈沖當(dāng)量,并記錄電機(jī)在自由停止的過(guò)程中返回的脈沖數(shù)。

    3 定位控制的實(shí)現(xiàn)

      3.1 硬件電路的搭建

      整個(gè)控制系統(tǒng)的硬件電路由主電路與控制電路構(gòu)成,在主電路的設(shè)計(jì)上,考慮到編碼器脈沖當(dāng)量的自動(dòng)準(zhǔn)確測(cè)量,采用能實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)的電路。

      在控制電路的設(shè)計(jì)上,需要重點(diǎn)考慮編碼器輸出脈沖的接收,由于其輸出脈沖頻率較高,需采用帶高速計(jì)數(shù)器的PLC。根據(jù)編碼器的輸出形式及計(jì)數(shù)模式的選擇,完成編碼器信號(hào)線與PLC的接線。為了避免主電路短路,控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)的接觸器要進(jìn)行互鎖。物料口物件及物件顏色檢測(cè)可以通過(guò)采用光電式接近開(kāi)關(guān)和光纖式接近開(kāi)關(guān)完成。在PLC的選擇上,需要考慮PLC外圍電路的輸人、輸出形式、技術(shù)參數(shù)及I/O點(diǎn)數(shù)的要求,同時(shí)要求選擇的控制器具備高速計(jì)數(shù)模塊的功能。根據(jù)選擇的PLC及外圍電路,確定電源的形式及電壓高低。編碼器選擇了增量式光電編碼器,輸出三組方波脈沖A,B和Z相,其中A,B兩路為正交脈沖信號(hào),Z相為每轉(zhuǎn)一個(gè)脈沖,用于基準(zhǔn)點(diǎn)定位。

      3.2 程序設(shè)計(jì)

      由于受傳送帶主動(dòng)軸直徑(包括皮帶厚度)的測(cè)量誤差,傳送帶的安裝偏差、張緊度,分揀單元整體在工作臺(tái)面上定位偏差等因素的影響岡,致使物料定位不準(zhǔn)確,不能順利完成分揀。為了保證定位的準(zhǔn)確,需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試編碼器的脈沖當(dāng)量值及在電機(jī)自由停車(chē)的過(guò)程中返回的脈沖值。程序由主程序和3個(gè)子程序程序構(gòu)成,其中子程序1的功能用于計(jì)算每次PLC上電運(yùn)行時(shí)編碼器的脈沖當(dāng)量及自由停車(chē)過(guò)程中的脈沖值。子程序2的功能是利用子程序1返回的參數(shù)值,完成物件的準(zhǔn)確分揀。子程序3的功能是完成高速計(jì)數(shù)器的初始化,包括控制字的設(shè)置、初始值、預(yù)置值的設(shè)置、高速計(jì)數(shù)器及模式選擇,該程序被主程序及子程序2調(diào)用。主程序的作用是判斷是否滿足分揀的條件,從而調(diào)用各子程序。

      被控制對(duì)象采用減速電機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)如下:功率20 W,額定電壓380 V,額定頻率50 Hz,額定電流0.18 A,額定轉(zhuǎn)速1300 rpm、減速比1:10??刂破鬟x擇西門(mén)子S7-200CPU222 CN AC/DC/RLY型號(hào)的PLC,本機(jī)集成8輸人i6輸出共14個(gè)數(shù)字量I/O,4個(gè)獨(dú)立的30KHz高速計(jì)數(shù)器,1個(gè)RS485通訊/編程口,具有PPI通訊協(xié)議、MPI通訊協(xié)議和自由方式通訊能力閻。編碼器選用增量式光電編碼器,旋轉(zhuǎn)一周返回500個(gè)脈沖。根據(jù)圖3,4完成主電路及控制線路的安裝。

      依據(jù)編程思路,在S7-200對(duì)應(yīng)的編程軟件中完成程序的設(shè)計(jì),編譯成功后,通過(guò)PPI電纜線下載到PLC控制器中。運(yùn)行調(diào)試表明,可實(shí)現(xiàn)預(yù)定的功能。

    5 結(jié)束語(yǔ)

      在定位精度要求不高的情況下,通過(guò)對(duì)異步電動(dòng)機(jī)的控制達(dá)到準(zhǔn)確的定位效果,實(shí)現(xiàn)了物料的順利分揀。整個(gè)控制系統(tǒng)硬件電路易于實(shí)現(xiàn),線路較為簡(jiǎn)單,硬件成本低,整體經(jīng)濟(jì)型好。為了避免機(jī)械部分在安裝過(guò)程中的誤差影響,保證定位準(zhǔn)確,在軟件設(shè)計(jì)中,實(shí)現(xiàn)了脈沖當(dāng)量及停車(chē)過(guò)程中脈沖數(shù)的自動(dòng)測(cè)量。通過(guò)對(duì)軟硬件系統(tǒng)的調(diào)試,實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的功能,取得良好的控制效果。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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