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S7—300 PLC及組態(tài)王在抗生素發(fā)酵控制系統(tǒng)中的應用

來源:互聯(lián)網(wǎng)

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:S7-300 PLC 組態(tài)王控制

    0 引言

      原發(fā)酵控制系統(tǒng)技術比較落后,生產(chǎn)中仍以人工控制為主,不僅手工操作,經(jīng)驗控制,而且有的儀表系統(tǒng)參數(shù)檢測和控制采用的全部是模擬儀表,甚至為老式的B型儀表,存在著精度低、干擾影響大的缺點,使得整個系統(tǒng)的控制品質(zhì)非常差,造成嚴重的經(jīng)濟損失。面對日益激烈的市場競爭,對生產(chǎn)控制技術進行改造已勢在必行。

      根據(jù)生產(chǎn)要求和杭生素素發(fā)酵的特點,結合計算機軟硬件技術、新儀表儀器等,決定采用基于PLC和組態(tài)王的控制系統(tǒng)設計方案對抗生素發(fā)酵原有控制系統(tǒng)進行全面技術改造。

    1 工藝過程

      抗生素作為發(fā)酵代謝過程中的產(chǎn)物,通過下列過程來完旎生產(chǎn)菌種-抱子制備-種子培養(yǎng)-發(fā)酵-發(fā)酵液預處理及過濾,提取及精制-成品檢驗-成品包裝-出廠檢驗。發(fā)酵周期為17an左右。其中種子培養(yǎng)和發(fā)酵分別在種子罐(包括一級種子罐和二級種子罐)和發(fā)酵罐(三級罐)中進行,選擇合理的方案對種子罐內(nèi)的培養(yǎng)條件(種子培養(yǎng)基、溫度、pH值、壓力、通人空氣的流量、攪拌等)和發(fā)酵罐內(nèi)的發(fā)酵條件(發(fā)酵培養(yǎng)基、溫度、PH值、壓力、通入空氣的流量、攪拌等On的控制,對于抗生素發(fā)酵水平的穩(wěn)定和提高至關重要。

    2 控制系統(tǒng)硬件構成設計

      2.1 控制系統(tǒng)的組成及控制方式

      該控制系統(tǒng)控制器選用S7-3aa系列可編程控制器,CPU型號為315-2DP;上位機管理及監(jiān)控系統(tǒng)用組態(tài)王KingView軟件編程實現(xiàn)。本系統(tǒng)需要控制的對象如下:9個一級種子罐,被控量有罐內(nèi)的溫度和空氣流量;9個二級種子罐,被控量有罐內(nèi)的溫度、空氣流量、攪拌轉速和溶解氧;22個發(fā)酵罐,被控量有罐內(nèi)的溫度、壓力、攪拌轉速、空氣流量、補料、溶解氧和PH值;1個熱水罐的溫度,一次水、蒸汽、空氣總管和循環(huán)水的流量與壓力;循環(huán)水上水溫度和回水溫度;空氣加熱前溫度和加熱后溫度;補料1和補料2溫度。所用的被控量都通過上位機進行實時監(jiān)控,其中,對發(fā)酵罐和種子罐的溫度用PID進行控制;對補料和消泡進行了自動控制。其余被控量通過上位機的實時監(jiān)控,用手動達到相應的控制目的。整套系統(tǒng)需要模擬量輸人共152點,數(shù)字量輸入輸出共141點。

      (1)將MPI通訊卡安裝在計算機(配置有組態(tài)王KingView軟件)的PCI插槽中,用MPI電纜將MPI卡與S7300系列PLC(所有的S7300系列CPU模塊都有MPI口)的MPI口相連,即可實現(xiàn)

      PLC與上位機的通訊。傳輸速率為187.Skbit/s。

      (2)由于該控制系統(tǒng)需要管理和監(jiān)控的數(shù)據(jù)較多,所以將配置有組態(tài)王KingView軟件(1024點)的PGIPC作為服務器,另外為了實現(xiàn)對重要數(shù)據(jù)的同步實時監(jiān)控,將兩個客戶端PGIPC(客戶端1和客戶端2都配置有64點的組態(tài)王KingView軟件)通過TCP/IP網(wǎng)絡協(xié)議連接到局域網(wǎng),使二者可以與服務器進行通訊,從而起到實時監(jiān)控一部分重要數(shù)據(jù)的作用,減輕服務器的負擔。

      (3)將調(diào)度室的PG/PC通過TCPIIP網(wǎng)絡協(xié)議連接到該局域網(wǎng),即可實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的遠程監(jiān)控。

      2.2 PLC選型

      S7-300型PLC的CPU模塊的選擇主要考慮存儲容量、運行速度、I/O模塊擴展能力以及計時器和計數(shù)器的數(shù)量等指標。綜合分析所要控制的對象及其要求,選用CPU315-2DP。電源模塊主要是為CPU及接口模塊供電,所以I/O模塊、接口模塊和CPU模塊所需電流之和要小于電源模塊的額定電流。這里選用PS307,額定電流為SAo I/O模塊的選擇主要根據(jù)控制對象,同時還要留有10%-15%的余量。最終選用8通道模擬量輸入模塊SM331  (21塊),32點數(shù)字量輸人模塊SM321(2塊),二者的額定電壓均為DC24 I/O  16點繼電器型數(shù)字量輸人模塊SM322(7塊)。最高電壓為DC 120 V。由于一塊底板最多只能帶8塊I/O模塊,所以需要擴展,擴展單元通過接口模塊IM360, IM361進行通信,模塊間通過背板總線傳遞數(shù)據(jù)。SM1-SM10是數(shù)字量輸入輸出模塊。所有模塊都安裝在底板上。

      另外,根據(jù)實際要求,采用Pt 100鉑電阻檢測熱水罐、種子罐和發(fā)酵罐的溫度,其技術參數(shù)為:雙支、三線制、0-150 C、精度:1 0.5 %; PH值的檢測采用復合PH電極和PH變送器來實現(xiàn),復合PH電極使用465-50-57 , PH變送器采用PH2100,其技術參數(shù)為:PH/mV輸入:0.00-14.00/-1500-1500m從測量誤差PH值<<0.02 , mV值<1mV,輸出:4-20mA;檢測溶解氧濃度DO采用DO電極InPro6000和溶氧變送器4100e,測量范圍:0100%:系統(tǒng)誤差:士0.5% }輸出:4-20mA;發(fā)酵罐的壓力的檢測采用Honeywell壓力變送器,技術參數(shù)為:0--0.4Mpa:二線制,4}20mA;系統(tǒng)精度士0.3%??諝饬髁坎捎脺u街流量計測量;熱水罐、消泡和補料時的液位控制采用UDB電極式液位開關。

    3 軟件設計

      本系統(tǒng)使用STEP7的結構化編程方法進行編程。根據(jù)工藝要求,控制系統(tǒng)的操作分為自動和手動,即被控對象分為自動和手動,這樣也為程序調(diào)試帶來方便。其中OB1, OB35是組織塊,OB1為主程序;FCX(X的值為2, 4, S, b, 7, 8, 10, 11, 12)是功能程序塊;FB59是STEP?軟件“標準庫PID控制”中的溫度控制器,DB I I -DB52是FBS9的背景數(shù)據(jù)塊,SFC1, SFB3, Sh`F34和FC34是STEP7軟件為用戶提供的系統(tǒng)功能、系統(tǒng)功能塊和功能。DBb和DBS是SFB4的背景數(shù)據(jù)塊,DB7和DB9是SFB3的背景數(shù)據(jù)塊。

      FC11和FC10將采集的生產(chǎn)現(xiàn)場的數(shù)據(jù)模擬量“規(guī)范化,為0-150(溫度)、0-30(進人一級種子罐的空氣流量),0-240(進入二級種子罐的空氣流量)、0-1500(進入發(fā)酵罐的空氣流量)、0-14 (PH值)、0-40(壓力)、0-5(補料)、0-100(攪拌轉速)、0-200(溶解氧)、0-1.6(空氣總管壓力和蒸汽壓力)、0_55400(空氣總管流量)、0-9000蒸汽流量)、0-60(循環(huán)水壓力和一次水壓力)、0-11000(循環(huán)水流量)、0-340(一次水流量),以上數(shù)值全為浮點數(shù)(即實數(shù));FC7和FC4是補料控制;FC6和FCS是消泡控制;FC12和FCC分別是自動控制熱水罐冷水閥和手動控制熱水罐冷水閥;OB35調(diào)用功能塊FB59進行PID控制算法,其輸出控制各級罐的冷水溫控閥、熱水溫拎閥、三級罐的補料閥和消泡劑閥及熱水灌蒸汽閥的打開和關閉。P1D控制算法的采樣時間為10秒。

      3.1 消泡控制流程

      通過對消泡劑閥的自動或手動控制,進而控制進入發(fā)酵罐的消泡劑的流量,達到消泡的目的。

    3.2 溫度控制流程

      步進PI控制器FB59用開關量輸出信號控制積分型執(zhí)行機構(例如電動調(diào)節(jié)閥》。三態(tài)元件具有帶滯環(huán)的雙向繼電器非線性特性,它的作用是將小閉環(huán)的誤差信號轉換為兩個開關量信號,它們通過伺服電動機來控制調(diào)節(jié)閥的開度。脈沖發(fā)生器PULSEOUT生成用于執(zhí)行機構的脈沖,可以通過調(diào)整三級元件的閡值來降低控制值的開關頻率。脈沖發(fā)生器用來保證最小脈沖時間和最小斷開時間,以減小執(zhí)行機構的磨損。手動模式ON為1時系統(tǒng)處于手動模式,手動與自動的切換過程是平滑的。

      3.3 補料控制流程

      為了保證發(fā)酵的水平,發(fā)酵過程中需要補料(如培養(yǎng)基),通過自動控制補料閥進行補料。

      3.4 組態(tài)結構圖

      上位機管理及監(jiān)控系統(tǒng)用組態(tài)王KingView軟件編程實現(xiàn),抗生素發(fā)酵控制系統(tǒng)監(jiān)控界面的組態(tài)結構是發(fā)酵罐301的監(jiān)控。

    4 結束語

      改造后的控制系統(tǒng),已經(jīng)成功運用于抗生素發(fā)酵過程中,工藝參數(shù)得到進一步的優(yōu)化,發(fā)酵生產(chǎn)水平有了很大的提高,平均發(fā)酵單位提高了10.8%,并且提高了工廠的工業(yè)自動化水平,減少了傳統(tǒng)生產(chǎn)中的人為因素,使生產(chǎn)更科學化,降低了操作者的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率。現(xiàn)在,這個產(chǎn)品每年為該廠盈利3000余萬元。同時也為工廠以后的工業(yè)自動化進一步的發(fā)展奠定了良好的基礎。


    (審核編輯: 智匯張瑜)