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PLC在抓棉機(jī)上的應(yīng)用

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關(guān)鍵詞:PLC 抓棉機(jī)

      A002C型抓棉機(jī)的控制系統(tǒng)為繼電器——接觸器控制,由于觸點(diǎn)數(shù)多,線路復(fù)雜,電線老化,所以故障率高,操作人員維護(hù)和維修任務(wù)重,機(jī)械使用效率較低。用西門子S7—200系列PLC改造該設(shè)備控制系統(tǒng),改造后克服了以上缺點(diǎn),降低了設(shè)備故障率,提高了設(shè)備使用率,且便于實(shí)現(xiàn)整廠的生產(chǎn)自動(dòng)化,節(jié)約了成本,效果很好。

    1 抓棉機(jī)簡(jiǎn)介

      抓棉機(jī)主要作用是對(duì)纖維進(jìn)行抓取和開松,使原料得以充分混和、梳理。A002C型抓棉機(jī)為環(huán)形抓棉機(jī),由3臺(tái)電動(dòng)機(jī)分別控制打手、小車和打手升降,其中打手電動(dòng)機(jī)為單向旋轉(zhuǎn),小車和打手升降電機(jī)均為雙向旋轉(zhuǎn)。其具體控制要求如下。

      (1)開車。按下啟動(dòng)按鈕,打手電動(dòng)機(jī)開始工作,當(dāng)前級(jí)要棉時(shí),小車正轉(zhuǎn)開始抓棉;小車每轉(zhuǎn)一周,打手下降一段距離。

      (2)停車。前級(jí)不需要棉時(shí),小車停止;打手下降到位時(shí)自停;按下停止按鈕,打手電動(dòng)機(jī)停止工作。

      (3)調(diào)整操作。小車可反轉(zhuǎn)點(diǎn)動(dòng);打手下降可點(diǎn)動(dòng)調(diào)整;打手上升單獨(dú)啟動(dòng),由停止按鈕控制。

      (4)連鎖與保護(hù)。打手轉(zhuǎn)動(dòng)后小車才可工作,打手方可下降;打手升降有上下限位保護(hù);還具有短路、欠壓、失壓、過(guò)載保護(hù)。

    2 PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      2.1 設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)該注意的問(wèn)題

      應(yīng)注意如下問(wèn)題:(1)系統(tǒng)工作方式有手動(dòng)和自動(dòng)兩種,手動(dòng)控制主要用于機(jī)器的試車和檢修,自動(dòng)控制用于流水線工序,如混棉機(jī)發(fā)出要棉信號(hào),抓棉機(jī)則開始工作;(2)打手電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向與抓棉機(jī)運(yùn)行的方向相反,便于棉包的開松和抓取;(3)抓棉機(jī)每轉(zhuǎn)一圈,打手下降一段距離,一般為3~5mm,利于開松和混合;(4)一批棉包抓完后,打手停機(jī),抓棉臂上升復(fù)位,等待重新放置新棉包。具體工藝流程如圖1。

    圖1抓棉機(jī)工藝流程

    2.2 PLC選型

      根據(jù)工藝流程確定系統(tǒng)共需18個(gè)點(diǎn),13個(gè)輸入點(diǎn),5個(gè)輸出點(diǎn),因此選用s7200的CPU226PLC。I/O接線如圖2所示。

    圖2 I/O接線圖

      圖中SAI為系統(tǒng)工作方式選擇開關(guān),SB1、SB2分別為系統(tǒng)啟動(dòng)、停止按鈕,S01為前級(jí)要棉信號(hào),SQ1-SQ3為行程開關(guān)的常開觸點(diǎn),SB3-SB7為點(diǎn)動(dòng)按鈕。為了保證在緊急情況下(包括PLC故障時(shí))能可靠地切斷PLC的負(fù)載電源,設(shè)置了交流接觸器KM。在PLC開始運(yùn)行時(shí)按下SB按鈕,使KM線圈得電并自鎖,KM觸點(diǎn)接通,給外部負(fù)載提供交流電源,出現(xiàn)緊急情況時(shí)用緊急停車按鈕sE來(lái)斷開負(fù)載電源。

      2.3 系統(tǒng)原理圖設(shè)計(jì)

      電氣主回路如圖3所示。

    圖3抓棉機(jī)控制系統(tǒng)主電路圖

      控制對(duì)象為3臺(tái)電動(dòng)機(jī)。KMl~KM5為接觸器,F(xiàn)U1~FU3為熔斷器;1M為打手電動(dòng)機(jī),2M為小車的電動(dòng)機(jī),3M為打手升降電動(dòng)機(jī),KH1、KH2為熱繼電器,KMl控制打手電動(dòng)機(jī),KM2和KM3控制小車的正反轉(zhuǎn),KM4和KM5控制打手的升降。

      2.4 軟件設(shè)計(jì)

      在編制PLC程序時(shí)采用模塊化的程序結(jié)構(gòu),系統(tǒng)設(shè)置連續(xù)、點(diǎn)動(dòng)2種工作方式的控制,以滿足自動(dòng)及手動(dòng)運(yùn)行的控制要求。系統(tǒng)主程序梯形圖如圖4所示,手動(dòng)操作程序梯形圖如圖5所示。限于篇幅,自動(dòng)控制的程序略去。由于子程序采用定時(shí)器,而子程序返回時(shí),定時(shí)器是不復(fù)位的,所以再次調(diào)用執(zhí)行子程序時(shí)會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。為了解決這個(gè)問(wèn)題,在主程序中對(duì)定時(shí)器復(fù)位。

    圖4主程序

    圖5手動(dòng)程序

    3 結(jié)語(yǔ)

      PLC的控制系統(tǒng)方案在抓棉機(jī)上的應(yīng)用提高了單機(jī)的機(jī)電一體化水平,為整個(gè)紡織廠的生產(chǎn)自動(dòng)化提供了基礎(chǔ),更重要的是提高了棉紡全流程運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性。對(duì)國(guó)產(chǎn)A002C型抓棉機(jī)的改造實(shí)踐證明,該機(jī)所采用的控制系統(tǒng)完全可以應(yīng)用于其他國(guó)產(chǎn)傳統(tǒng)紡織設(shè)備的改造,具有一定的推廣價(jià)值

    (審核編輯: Doris)

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