0 前言
1989年末木鋼煉鋼廠的二座轉爐及氧槍傳動全部改造成可控硅供電和PLC S5-115U控制系統(tǒng),取代了舊式電動一發(fā)電機組。自1996開始,二座轉爐傾動及氧槍升降應用了德國西門子的6RA24系列全數(shù)字直流調速控制裝置,淘汰了模擬控制系統(tǒng)。2004年4月,二座轉爐完成了以PLC S7-400和通訊網以及6RA7O數(shù)控ES為代表的第二次技術飛躍。
1 轉爐傾動、氧槍升降的技術應用概況
1.1 轉爐傾動概況
轉爐傾動機械用十傾動爐殼完成裝料、吹煉、出鋼、倒渣等項工作。在生產過程中,要求轉爐回轉0°-±360°。120t轉爐采用兩臺直流電機并聯(lián)拖動,當一臺電機發(fā)生故障,另一臺低速拖動轉爐。兩臺電機的電樞和勵磁回路分別串有調整電阻,正常運行時它可使兩臺電機電流平衡。為了使鋼水在轉爐傾動時安全平靜及縮短冶煉周期,要求轉爐拖動有良好的穩(wěn)定性和可靠性。
1.2 氧槍升降概況
每座轉爐的氧槍控制系統(tǒng)均設置:
(1)氧槍A, B具有各自獨立的橫移臺車,并安裝在轉爐上力一38米平臺上。
(2)每臺橫移臺車采用兩套氧槍升降驅動裝置,對轉爐吹氧、降碳至冶煉成鋼水。
2 轉爐傾動、氧槍升降控制
2.1 傾動控制系統(tǒng)
傾動控制系統(tǒng)為全數(shù)字可控硅直流傳動裝置。調節(jié)器采用6RA70全數(shù)字控制器,并采用PCB網}、聯(lián)十木爐的Profibus-DP網。傾動1}, 2電機控制柜設置ET-200從站,使電機控制直接連到Profibus網上。
2.2 氧槍系統(tǒng)及槍位控制
(1)每爐采用A, B兩套氧槍,采用全數(shù)字可控硅傳動裝置,可實現(xiàn)A裝置對A槍、B裝置對B槍的一對二應切換;又可以實現(xiàn)A裝置對B槍、B裝置對A槍的交叉喪對應切換。
(2)由十氧槍備用關系的改變,而增加一套電機的控制回路,所以氧槍電機柜經過特殊設計,這個切換控制可在主電室內或主控室操作完成。
(3)氧槍槍位控制為二環(huán)系統(tǒng)。速度環(huán)、電流環(huán)由6RA70完成,位置環(huán)經光電碼盤位置檢測后經PLC完成。為準確控制槍位高度,在等候點以上設置基準點,由激光位置檢測器檢測出氧槍頭部位置,以準確確定每次換槍后槍頭高度和補償鋼繩的長度變化量。
3 PLC系統(tǒng)
PLC系統(tǒng)采用Siemens公司的最新產品S^-100系列。每爐一套,并增設4#PLC作為二座轉爐公共備用系統(tǒng),1#一PLC為主站并分別安裝在1個PLC柜中。每個PLC柜中設24伏直流電源,供主站和從站使用。1# }-3#PLC柜門均設有信號顯示板,用LED發(fā)光管顯T切換信號和故障信號,并設有三聲響報警。每個主站設獨立的Profibus-DP網與下屬若干從站相聯(lián),實現(xiàn)對各設備的控制。
3.1 PLC主站的配置
(1)1#, 2#, 3#PLC的硬件配置有UR2機架、CPU414-2DPCPU模塊、RAM存儲器卜、421數(shù)字量輸入模塊、422數(shù)字量輸出模塊、443通訊模塊、PS407電源模塊、1.9Ah鋰電幸池各1個、3個總線聯(lián)接器。
(2)傾動、氧槍設備的控制程序在各爐的主站PLC中編制。如:中央操作臺、氧槍橫移、氧槍位置等控制程序,主站與從站的通訊、主站與過程機的通訊、主站與公共備用系統(tǒng)的通訊程序。
(3)每個主站上有一個主機架和五個模板。
①主機架UR2有9個插棟可插S7-400所有模板,背板有高速并行I/0總線和K總線與各插槽連接。
②電源模板PS407,為主機架提供5伏和24伏工作電源。
③ CPI模板是S7-400PLC的中央處理單兀。
④數(shù)字量輸入模板SM421將外部數(shù)字信號電平轉換成內音仔信號電平。
⑤數(shù)字量輸出模塊SM422將內部信號電平轉換成外部過程所需要的信號電平。
⑥通訊模塊443習各S7-400連接到工業(yè)以太網。用十氧槍傳動與氧槍過程控制中氧槍高度的設定值等,通過網絡傳送給傳動PLC再送給過程控制PLCo
(4)通訊網
通訊網為二層,即Profibus-DP網,MPI網和工業(yè)以網。
①每爐以S7-400PLC做主站,設一個獨立的PROFIBUS-DP網。傾動、氧槍的可控硅全數(shù)字裝置、電機柜等以從站力一式拄在此網上。
②1#, 2#, 3#, 4#PLC拄在MPI網,構成多主站網,完成傾動公共備用系統(tǒng)的通訊。
③每座轉爐的S7-400PLC通過光纖與過程計算機的工業(yè)以太網連接,交換控制信息。
3.2 備用PLC的配置
4#PLC不與過程控制PLC直接進行信息交換,所以它不需要通訊模塊。它的任務是傾動可控硅公共備用系統(tǒng)與各爐進行切換時,完成公共備用系統(tǒng)與各爐進行切換時,完成公共備用系統(tǒng)與各爐之間的信息交換。囚此4#PLC含有與各爐連接的切換程序和公共備用系統(tǒng)的控制程序。
3.3 從站
(1)3#從站是PLC主站下設的重要從站,即ET200M從站,它設在中央操作臺里。通過3#從站將傾動氧槍操作控制設備和信號燈直接與DI, DO模塊相聯(lián)。
(2)9#從站是ET200M,接口模塊為IM153 0 38米平臺氧槍的現(xiàn)場設備除電動機及電磁抱閘外都與9#從站連接。
①氧槍張力檢測。鋼繩張力檢測的傳感器每槍兩個。傳感器的二次儀表選用稱重智能模塊,它將自動化稱重功能集十一身,能準確測量重量和力。
②氧槍控制。為提高槍位控制精度,必須對槍體長度和鋼繩長度的伸長量進行動態(tài)修正。槍體長度每次從換槍點下槍時修正一次;鋼繩長度每提到吹煉等候點下槍時修正-次。橫移鎖緊機構的位置開關、旋轉主令控制器的上變速點、激光位置檢測器等開關量信號由DI模塊連接,操作指示燈信號與DO模塊連接。
(3) 10#從站。為檢測氧槍高度,在A, B兩槍的卷簡軸上裝有絕對值式多圈編碼器。該編碼器為每圈4096個碼,可轉4096圈,分辨率為234。采用GRAY碼編碼和傳送。絕對值式編碼器有位置記憶功能。碼盤信號傳遞采用PROFIBUS網。
(4) 4#, 5#, 7#從站:A, B氧槍傳動6RA70全數(shù)字控制器。通過裝在6RA70全數(shù)字直流傳動控制器中的CBPProfibus接口板與S7-400主站通訊。通過網絡接收操作臺的給定控制信號,實現(xiàn)生產操作的要求。系統(tǒng)的連鎖保護、切換以及可控硅裝置對電機控制柜、電機切換柜的控制信息都通過該網絡進行。
(5)6#, 8#從站設在傾動、氧槍的電機控制柜和切換柜中。選用S7-215 PLC,該PLC上集成了Profibus接口,主機為14DI/l ODO,并可搭載DI, DO, AI, AO等擴展模塊。
4 結語
本鋼煉鋼廠座轉爐傾動,氧槍升降電控系統(tǒng)升級改造,是在總結過去20年運行經驗的基礎之上,考察國內主要煉鋼廠傾動、氧槍控制系統(tǒng)的優(yōu)點進行的。具有可靠、穩(wěn)定、維護量小、技術含量高的特點。它提供了轉爐、氧槍設備控制的典范模式,具有很高的實用價值和推廣意義。
(審核編輯: 滄海一土)
分享