基于PLC數(shù)控型角鋼生產(chǎn)線(xiàn)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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近10年來(lái),我國(guó)的PLC研制、生產(chǎn)、應(yīng)用也發(fā)展很快。特別是在應(yīng)用方面,在引進(jìn)一些成套設(shè)備的同時(shí),也配套引進(jìn)不少PLC。如上海寶鋼第一期工程,就采用了250臺(tái),第二期也采用了108臺(tái)。又如天津化纖廠、秦川電站、北京吉普車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)、西安的彩電和冰箱生產(chǎn)線(xiàn)等,都采用了PLC控制。總之,我國(guó)PLC的應(yīng)用,已獲得令人矚目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
隨著我國(guó)電力建設(shè)的急速發(fā)展,支撐高壓輸電線(xiàn)路的鐵塔需求量也在不斷增加,鐵塔加工行業(yè)的竟?fàn)幰灿萦?。為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)的發(fā)展,降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,傳統(tǒng)的手工沖壓設(shè)備已經(jīng)不能滿(mǎn)足需要。結(jié)合鐵塔加工行業(yè)自身特點(diǎn),我們把PLC應(yīng)用到角鋼生產(chǎn)線(xiàn)控制系統(tǒng)中,采用可編程序的存儲(chǔ)器,用來(lái)存儲(chǔ)用戶(hù)指令,通過(guò)數(shù)字或模擬的輸人/輸出,完成確定的邏輯、順序、定時(shí)、計(jì)數(shù)、運(yùn)算和一些確定的功能,來(lái)控制各種類(lèi)型的機(jī)械設(shè)備或生產(chǎn)過(guò)程,以提高鐵塔的加工效率、精度和柔性。
1 可編程控制器PLC
PLC是一種專(zhuān)門(mén)為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作的電子裝置。它采用可以編制程序的存儲(chǔ)器,用來(lái)在其內(nèi)部存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序運(yùn)算、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令,并能通過(guò)數(shù)字式或模擬式的輸人和輸出,控制各種類(lèi)型的機(jī)械或生產(chǎn)過(guò)程。
從結(jié)構(gòu)上分,PLC分為固定式和組合式(模塊式)兩種。固定式PLC包括CPU板、vo板、顯示面板、內(nèi)存塊、電源等,這些元素組合成一個(gè)不可拆卸的整體。模塊式PLC包括CPU模塊、Il0模塊、內(nèi)存、電源模塊、底板或機(jī)架,這些模塊可以按照一定規(guī)則組合配置。
(1) CPU是PLC的核心,起神經(jīng)中樞的作用,每套PLC至少有一個(gè)CPU,它按PLC的系統(tǒng)程序賦予的功能,接收并存貯用戶(hù)程序和數(shù)據(jù),用掃描的方式采集由現(xiàn)場(chǎng)輸人裝置送來(lái)的狀態(tài)或數(shù)據(jù),并存人規(guī)定的寄存器中,同時(shí),診斷電源和PLC內(nèi)部電路的工作狀態(tài),和編程過(guò)程中的語(yǔ)法錯(cuò)誤等。進(jìn)人運(yùn)行后,從用戶(hù)程序存貯器中逐條讀取指令,經(jīng)分析后再按指令規(guī)定的任務(wù),產(chǎn)生相應(yīng)的控制信號(hào),去指揮有關(guān)的控制電路。
(2)I/O模塊集成了PLC的I/O電路,其輸人暫存器反映輸入信號(hào)狀態(tài),輸出點(diǎn)反映輸出鎖存器狀態(tài)。輸人模塊將電信號(hào)變換成數(shù)字信號(hào)進(jìn)人PLC系統(tǒng),輸出模塊相反。vo分為開(kāi)關(guān)量輸人(DI),開(kāi)關(guān)量輸出(DO),模擬量輸人(AI),模擬量輸出(AO)等模塊。
(3) PLC電源用于為PLC各模塊的集成電路提供工作電源。同時(shí),有的還為輸人電路提供24V的工作電源。電源輸人類(lèi)型有:交流電源(220VAC或I IOVAC ),直流電源(常用的為24VDC)。
(4)大多數(shù)模塊式PLC使用底板或機(jī)架。其作用是:電氣上,實(shí)現(xiàn)各模塊間的聯(lián)系,使CPU能訪問(wèn)底板上的所有模塊,機(jī)械上,實(shí)現(xiàn)各模塊間的連接,使各模塊構(gòu)成一個(gè)整體。
(5)其他設(shè)備。編程器是PLC開(kāi)發(fā)應(yīng)用、監(jiān)測(cè)運(yùn)行、檢查維護(hù)不可缺少的器件,用于編程、對(duì)系統(tǒng)作一些設(shè)定、監(jiān)控PLC及PLC所控制的系統(tǒng)的工作狀況,但它不直接參與現(xiàn)場(chǎng)控制運(yùn)行。小編程器PLC一般有手持型編程器,目前一般由計(jì)算機(jī)(運(yùn)行編程軟件)充當(dāng)編程器。也就是我們系統(tǒng)的上位機(jī)。
最簡(jiǎn)單的人機(jī)界面,是指示燈和按鈕,目前液晶屏(或觸摸屏)式的一體式操作員終端應(yīng)用越來(lái)越廣泛,由計(jì)算機(jī)(運(yùn)行組態(tài)軟件)充當(dāng)人機(jī)界面非常普及。
2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
用可編程控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)控制,可以方便地將運(yùn)動(dòng)控制、順序控制和邏輯控制有機(jī)地結(jié)合在一起,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)所要求的多種功能。經(jīng)過(guò)分析比較,我們決定選用日本三菱公司的FX2N系列的可編程控制器,該系列的可編程控制器具有定位控制功能、設(shè)定和顯示功能、通信功能等。
控制系統(tǒng)硬件主要包括PLC主控單元FX2N-64MR、可編程控制器輸入模塊FXON-16EX,送料小車(chē)、A,B沖孔單元定位模塊FX2N-IOCM、伺服驅(qū)動(dòng)器和操作面板,配以上位計(jì)算機(jī)、定為控制模塊、交流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)構(gòu)成。
整條生產(chǎn)線(xiàn)共有3個(gè)數(shù)控軸,具有自動(dòng)加工方式、手動(dòng)調(diào)整方式,來(lái)控制各坐標(biāo)軸的進(jìn)給方式及加工工序。使用了3個(gè)伺服電機(jī),分別實(shí)現(xiàn)X軸的小車(chē)送料裝置進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、A沖孔單元進(jìn)給運(yùn)動(dòng)和B沖孔單元進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。在整個(gè)設(shè)備的控制系統(tǒng)中,PLC系統(tǒng)是設(shè)備的中樞,起著承上啟下的作用。主要有以下幾方面的作用:
(1)狀態(tài)監(jiān)視。接收各個(gè)傳感器的信息,如X軸、Y軸和Z軸的前位、后位、參考點(diǎn)的傳感器,4個(gè)換模氣缸的前后位傳感器,壓料上位傳感器等;接收各個(gè)電磁閥的狀態(tài)信息;并且將當(dāng)前設(shè)備部分狀態(tài)信息輸出至按鈕站顯示,例如設(shè)備是正在按工件程序進(jìn)行自動(dòng)加工,PLC就輸出驅(qū)動(dòng)“程序啟動(dòng)”信號(hào)燈。同時(shí)PLC還要將上位計(jì)算機(jī)監(jiān)視的信息整理放到存儲(chǔ)單元中,接收上位機(jī)查詢(xún)狀態(tài)信息等。
(2)驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)回參,初始化設(shè)備。
(3)接收手動(dòng)輸人。有時(shí)需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行手動(dòng)操作,比如X軸和Y軸的手動(dòng)運(yùn)行。還有程序起動(dòng),故障復(fù)位,.模位選擇等。
(4)上位機(jī)的工件加工指令傳到PLC中,PLC輸出驅(qū)動(dòng)設(shè)各進(jìn)行順序加工。
3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
PLC控制角鋼型材剪切自動(dòng)化設(shè)備的軟件系統(tǒng),分為系統(tǒng)軟件和用戶(hù)軟件。
系統(tǒng)軟件由廠家固化在80:41中,系統(tǒng)軟件不斷檢測(cè)用戶(hù)軟件是否存在語(yǔ)法和運(yùn)行錯(cuò)誤,并根據(jù)檢測(cè)到的情況,進(jìn)行相應(yīng)的故障處理(如報(bào)警或停止運(yùn)行)。另外,還監(jiān)視各個(gè)模塊的電源是否消失,電池電壓是否異常低下等。
用戶(hù)程序是用戶(hù)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)控制的需要,用PLC程序語(yǔ)言編制的應(yīng)用程序,用以實(shí)現(xiàn)各種控制要求,它是影響系統(tǒng)性能、功能和可靠性的重要因素。
在本系統(tǒng)中,主程序完成的功能主要有:初始化功能;與定位單元和上位機(jī)進(jìn)行通信的功能;接受外部開(kāi)關(guān)信號(hào)(如按鈕、繼電器、行程開(kāi)關(guān)等),利用輸出信號(hào)對(duì)接觸器、繼電器和定位單元等器件進(jìn)行控制的功能;判斷當(dāng)前的系統(tǒng)狀態(tài)并對(duì)各個(gè)子程序進(jìn)行調(diào)用的功能。
PLC的主程序設(shè)計(jì)主要有5個(gè)模塊:初始化模塊、按鈕及人機(jī)界面處理模塊、通信模塊、自動(dòng)加工模塊、數(shù)值計(jì)算模塊等。下面是部分主要模塊的功能介紹。
(1)初始化模塊。PLC上電復(fù)位后,F(xiàn)X2N-64MR首次進(jìn)人運(yùn)行狀態(tài),將對(duì)整個(gè)程序進(jìn)行初始化,然后循環(huán)掃描各個(gè)功能子程序。它完成的功能主要有:FX2N-IOGM的初始化,主要是對(duì)定位參數(shù)、帕控制參數(shù)及系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,這些參數(shù)主要包括電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈的位移,及其所發(fā)出的脈沖數(shù)、單位體系的設(shè)置、電機(jī)的最大速度、點(diǎn)動(dòng)速度、回零速度、電機(jī)加減速時(shí)間、機(jī)械零點(diǎn)地址等等;初始化顯示功能,主要是對(duì)人機(jī)界面進(jìn)行設(shè)置,系統(tǒng)上電復(fù)位等。
(2)通信模塊??删幊绦蚩刂破鞯耐ㄐ拍K的功能包括:將上位單元上設(shè)定的工藝參數(shù)(諸如每一次加工所需要剪切位置、沖孔位置、加工長(zhǎng)度、打字位置等)傳遞給定位單元(FX2N-lOGM );在PLC和FX2N-IOGM之間傳遞加工信息(如原位信息、進(jìn)給信息等)。
(3)按鈕及人機(jī)界面處理模塊。按鈕控制模塊主要處理控制面板上的選擇開(kāi)關(guān)和各種控制按鈕,根據(jù)開(kāi)關(guān)和按鈕的狀態(tài)來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的處理,并選擇不同的子程序,控制各電機(jī)的啟動(dòng)、運(yùn)行和停止。人機(jī)界面上為軟按鈕,與控制面板上的按鈕具有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。
(4)自動(dòng)加工模塊。自動(dòng)加工模塊,分別在自動(dòng)加工方式下完成工件的加工任務(wù)。加工中的數(shù)據(jù)來(lái)自于人機(jī)界面上輸人的參數(shù),這些加工數(shù)據(jù)以及各種加工狀態(tài)需要在PLC,10GM之間互相通信。
4 角鋼自動(dòng)線(xiàn)組成及運(yùn)行過(guò)程
角鋼自動(dòng)線(xiàn)的機(jī)械結(jié)構(gòu)組成如下。
(1)上料裝置。由電機(jī)經(jīng)減速器和鏈條傳動(dòng),上料裝置能自動(dòng)地將被加工的角鋼先通過(guò)料臺(tái)向前送料,再通過(guò)翻轉(zhuǎn)上料機(jī)構(gòu),將待加工的角鋼翻轉(zhuǎn)送到送料料道中等待加工。
(2)送料小車(chē)詳軸)。由交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),其上裝有角鋼型材的夾鉗,將送料料道中的角鋼由夾持器自動(dòng)夾緊后,測(cè)量角鋼長(zhǎng)度,然后按程序由數(shù)字式交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)送料小車(chē),完成角鋼在長(zhǎng)度方向的精確定位。為打印字模、沖孔、剪切等一系列操作做準(zhǔn)備。
(3)字模打印單元。帶有4個(gè)可換位字頭盒,在被選中的某一位字模上進(jìn)行字模打印。
(4)兩個(gè)沖孔單元(Y1軸,Y2軸)。首先按程序選擇不同孔徑模具;其次是通過(guò)變頻器驅(qū)動(dòng)交流電機(jī)進(jìn)行兩個(gè)沖孔單元準(zhǔn)距(Y1 ,Y2軸)的自動(dòng)調(diào)整;最后模具調(diào)整到位后沖孔。
(5)剪切單元。根據(jù)!C軸送料長(zhǎng)度的不同剪切出符合要求的工件。
(6)出料裝置。將加工完角鋼自動(dòng)托出出料裝置,完成整個(gè)角鋼自動(dòng)加工過(guò)程。
角鋼型材沖剪自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)加工,包括了角鋼型材加工過(guò)程中的主要加工工序,如剪切動(dòng)作、沖孔動(dòng)作、打字動(dòng)作、壓緊動(dòng)作、小車(chē)及沖孔位置的定位。
5 結(jié)束語(yǔ)
本文針對(duì)角鋼生產(chǎn)線(xiàn)的控制系統(tǒng),進(jìn)行了研究與分析,將PLC運(yùn)用到控制系統(tǒng)中,PC機(jī)作為上位機(jī)實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面友好的交互功能。該控制系統(tǒng)運(yùn)行正常,故障率低,其圖形用戶(hù)界面友好,操作簡(jiǎn)單,易編程,系統(tǒng)兼容性好,升級(jí)換代方便,提高了自動(dòng)線(xiàn)的生產(chǎn)能力,增強(qiáng)了自動(dòng)線(xiàn)加工的柔性。
應(yīng)當(dāng)指出的是:目前工件的加工程序主要是通過(guò)操作員人工輸人,將來(lái)還可以實(shí)現(xiàn)程序與CAD的接口,這樣用CAD設(shè)計(jì)的工件圖紙,就可以直接轉(zhuǎn)換成工件加工代碼。相信隨著科研力度的加大,這些問(wèn)題終將得到解決,而PLC控制系統(tǒng)在鐵塔加工行業(yè)中的應(yīng)用前景,也將更為廣闊。
(審核編輯: 智匯張瑜)
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