可編程控制器是70年代以來,計算機迅速發(fā)展在工業(yè)控制領域對順序控制有著重大意義的一種新興技術,由于它編程直接,方便,抗干擾能力強,工業(yè)控制中幾乎所有的順序控制都可簡單地由它完成,因而其應用愈來愈廣泛。電動行車是現(xiàn)代化生產(chǎn)中用于物料輸送的重要設備,傳統(tǒng)的控制方式下,大都采用人工操縱的半自動控制方式,在許多場合,為了提高工作效率,促進生產(chǎn)自動化和減輕勞動強度,往往需要實現(xiàn)電動行車的自動化控制,實現(xiàn)自動化控制,可以使行車能夠按照預定順序和控制要求,自動完成一系列的工作。本文介紹了工廠電鍍車間的電鍍專用行車,利用PLC構成一套自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)對電鍍專用行車的自動控制過程。
1、工作過程分析
電鍍專用行車采用遠距離控制,起吊重量500kg以下,起重物品是有待進行電鍍或表面處理的各種產(chǎn)品零件。根據(jù)電鍍加工工藝的要求,電鍍專用行車的結構和動作流程如圖1所示,其中1 槽為電鍍槽,槽中裝有電鍍液,2槽為回收槽,3槽為清水槽,實際生產(chǎn)中電鍍槽的數(shù)量由電鍍工藝要求決定,電鍍的種類越多,槽的數(shù)量越多。
圖1 電鍍專用行車的結構和動作流程圖
電鍍專用行車的工作過程如下:
(1)在電鍍生產(chǎn)一側,工人將待加工的零件裝入吊籃,發(fā)出控制信號,行車自動上升,并逐段前進,根據(jù)工藝要求在需要停留的槽位停止。
(2)行車停留在某個槽位上面后,自動下降,停留一定的時間(各槽停留的時間根據(jù)工藝要求預先設定),再自動上升并繼續(xù)前行。
(3)如此完成電鍍工藝規(guī)定的各道工序,直至生產(chǎn)的末端。然后,自動返回原位,由工人卸下處理好的零件。 至此,一次循環(huán)加工完成,可見,電鍍專用行車加工過程的控制是順序控制,由吊籃前進、下降、延時停留、上升、后退等工序組成。
2、拖動系統(tǒng)設計
專用行車的前后和升降運動由三相交流異步電動機拖動,根據(jù)電鍍行車的起吊重量,選用兩臺電動機進行拖動。
主電路拖動控制系統(tǒng)如圖2所示,其中,行車的前進和后退,吊鉤的上升和下降控制分別通過兩臺電動機M1、M2的正、反轉來控制。
圖2 主電路拖動控制系統(tǒng)原理圖
圖2中,接觸器KM1,KM2控制電動機M1的正、反轉,實現(xiàn)行車的前進和后退,接觸器KM3,KM4控制電動機M2的正、反轉,實現(xiàn)吊鉤的上升和下降。
3、PLC系統(tǒng)結構設計
3.1 PLC選型及地址分配
根據(jù)該專用行車的控制要求,其輸入/輸出及控制信號共有13 個,其輸入信號9個,輸出信號4個,實際使用時,系統(tǒng)的輸入都為開關控制量,加上10%-15%的余量就可以了,并無其他特殊控制模塊的需要,擬采用三菱公司FX2N-24MR型PLC,輸入/輸出信號地址分配見表1。
表1 輸入/輸出信號地址分配表
3.2 PLC控制電路設計
圖3為電鍍專用行車的控制系統(tǒng)I/O端口接線圖,需注意的是,圖中對輸入的常閉觸點進行了處理,即常閉觸點改用了常開觸點。
圖3 PLC控制系統(tǒng)I/O端口接線圖
4、PLC軟件設計
4.1 控制系統(tǒng)梯形圖編制
根據(jù)控制要求和I/O地址編制,繪出控制系統(tǒng)梯形圖如圖4。
圖4 PLC控制系統(tǒng)梯形圖
梯形圖工作原理分析:
電鍍生產(chǎn)線采用專用行車,行車架上裝有可升降的吊鉤,行車和吊鉤各由一臺電動機拖動,行車的進/退和吊鉤的升/降均由相應的限位開關SQ定位,流程如下:
(1)按啟動按鈕SB1,X001閉合,狀態(tài)S0被置位,Y003得電,KM3工作,吊鉤提起工件,開始上升,當碰到上限位開關SQ5時停止,X007接通,S0復位,吊鉤停止上升,狀態(tài)S1被置位,M20得電,Y001工作,KM1工作,行車開始向下一道工序前行。
(2)當行車前行至鍍槽限位開關SQ1時,X005動作,S1復位,行車停止前行,狀態(tài)S2被置位,Y004得電,KM4工作,吊鉤剛好在鍍槽的上方開始下降。
(3)當?shù)蹉^下降至下限位開關SQ6時,X006動作,吊鉤下降停止,工件浸入鍍液槽中,并開始定時。
(4)定時280秒后,狀態(tài)S3被置位,Y003工作,KM3工作,電鍍結束,吊鉤提起工件,開始上升,當碰到上限位開關SQ5時停止,X007接通,吊鉤停止上升,并在鍍槽上方停留28秒,讓鍍波滴回槽中。
(5)當行車在鍍槽上方停留28秒后,狀態(tài)S4被置位,M20得電,Y001工作,KM1工作,行車繼續(xù)向下一道工序前行,直到碰壓回收波槽限位開關SQ2時,X004動作,狀態(tài)S5被置位,Y004得電,KM4工作,行車停止前行,并且吊鉤剛好在回收波槽的上方開始下降。
(6)當?shù)蹉^下降至下限位開關SQ6時,X006動作,吊鉤下降停止,工件被放置回收波槽中,并開始定時。
(7)定時30秒后,狀態(tài)S6被置位,Y003工作,KM3工作,吊鉤又開始上升,當碰到上限位開關SQ5時停止,X007接通,吊鉤停止上升,并定時停留15秒。
(8)當15秒定時到后,狀態(tài)S7被置位,M20得電,Y001工作,KM1工作,行車繼續(xù)向下一道工序前行,直到碰壓清水槽限位開關SQ3時,X003動作,行車停止前行,并且在清水槽上方停留15秒。
(9)定時15秒后,狀態(tài)S8被置位,Y004工作,KM4工作,吊鉤開始下降,當?shù)蹉^下降至下限位開關SQ6時,X006動作,吊鉤下降停止,工件置于清水槽中,并開始定時清洗30秒。
(10)定時清洗30秒后,狀態(tài)S9被置位,Y003得電,KM3工作,吊鉤提起工件,開始上升,當碰到上限位開關SQ5時停止,X007接通,吊鉤停止上升,并定時停留15秒。
(11)定時15秒后,狀態(tài)S10被置位,M21得電,Y002工作,KM2工作,行車開始后退,當后退至原位限位開關SQ4時,X002動作,狀態(tài)S11被置位,Y004工作,KM4工作,行車停止后退,吊鉤開始下降,當?shù)蹉^下降至下限位開關SQ6時,X006動作,吊鉤下降停止, 鍍好的工件被取下來。
(12)按下按鈕SB2或SB3,能實現(xiàn)行車的點動進/退控制。
至此,整個電鍍生產(chǎn)完成一個工作循環(huán),當再次按下起動按鈕SB1時,則開始第二個工作循環(huán)。
5、結束語
文中采用PLC對電鍍專用行車進行自動控制,簡化了電氣控制系統(tǒng)的硬件和接線,減小了控制器的體積,提高了控制系統(tǒng)的靈活性,同時,PLC有較完善自診斷和自保護能力,可以增強系統(tǒng)的抗干擾能力,提高系統(tǒng)的可靠性,應用表明,PLC在舊電動行車的自動化改造和新型電動行車的設計中,有廣泛的應用前景。
(審核編輯: Doris)
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