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PLC在化工廠粉體生產(chǎn)線中的應(yīng)用

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關(guān)鍵詞:PLC 化工廠 粉體生產(chǎn)線

    1 引言

      生產(chǎn)微細滑石粉、超微細碳酸鈣粉的某一化工廠,其粉體生產(chǎn)線中的礦粉的分離、運輸、收集、整理、打包出貨等是通過多臺電機、各種電磁閥、運輸帶的順序開啟來實現(xiàn)的。工廠過去采用的是人工值守,需要工作人員就近啟停機器,而且要按照一定的操作順序進行,增加員工的勞動強度。由于生產(chǎn)規(guī)模的擴大及改善員工工作環(huán)境的需要,原有設(shè)備已不能滿足需要,必須增加生產(chǎn)設(shè)備,同時對原有生產(chǎn)線設(shè)備進行改造擴充??删幊炭刂破?PLC)由于具有了體積小巧、易于設(shè)計更新、調(diào)試方便、簡化線路、可靠性高等優(yōu)點,為各種生產(chǎn)線自動化設(shè)備提供可靠的控制方案。因此在本生產(chǎn)線自動化控制改造中,采用PLC來實現(xiàn)原有設(shè)備的改造擴充及對新增設(shè)備的自動化控制。

    2 生產(chǎn)線工藝設(shè)備描述

      控制系統(tǒng)包括原有生產(chǎn)線及新增生產(chǎn)線,使用PLC在完成新生產(chǎn)線控制的同時還要與原有生產(chǎn)線進行兼容控制,原有設(shè)備的一些動作信號要與新設(shè)備進行連鎖控制,在新生產(chǎn)線中,用分離機分離礦顆粒,通過輸灰機完成粉料的輸送處理,用轉(zhuǎn)飼機進行粉料的混合,最后螺運機對粉料完成提升、分類收集、運送等處理。

      在本次PLC改造應(yīng)用控制系統(tǒng)中,PLC除了控制原有的8個袋濾集塵閥的定時順序工作,新增加控制2套輸灰機控制系統(tǒng)、分離機3臺(15HP)、風(fēng)車1臺(100HP)、螺運機2臺(2.2kW)、轉(zhuǎn)飼機1臺(3.5kW)、2位5通電磁閥及各種儀表若干。從提高工廠供電電網(wǎng)的功率因素及節(jié)電方面考慮,采用變頻器對生產(chǎn)線上長期運行的各個電機進行變頻驅(qū)動控制,并且在變頻器電源進線端加裝進線三相交流電抗器,用于減少電機啟動時對電網(wǎng)沖擊。PLC接收變頻器的故障信號及其他反饋信號,控制電機的啟動停止及各電磁閥的開閉動作來完成對整個設(shè)備的自動化控制功能。

    3 PLC型號配置及控制對象

      根據(jù)控制功能要求,需要對設(shè)備進行各種邏輯、順序、過程控制,包括對設(shè)備的手自動控制、各種報警輸入、輸出,信號反饋等的多層控制等,對PLC的輸入輸出的點數(shù)要求較多。其中,PLC控制的輸入信號包括:操作臺的啟停按鈕、壓力表的高低壓反饋信號、各個電機運行反饋信號、轉(zhuǎn)速表高低速反饋信號、各種故障輸入信號等共42個輸入點;PLC控制的輸出信號包括:各個電機、電磁閥、變頻器、狀態(tài)指示輸出等共38個輸出點。本系統(tǒng)中采用三菱MELSEC A系列中的A1SH CPU模塊及其擴展I/O模塊,包括1個A1SHCPU、1個電源模塊A1S61PN、4個繼電器型輸入模塊A1SX20、3個繼電器型輸出模塊A1SY10,1個連接底盤A1S38B(8 Shots)等。三菱A1S系列PLC配置的如圖1所示,所控制的主要對象見附表所示。

    圖1 PLC的硬件配置

    附表 PLC控制對象

    4 軟件設(shè)計

      根據(jù)生產(chǎn)線的工作要求,首先確定各個動作的先后次序和相互關(guān)系,寫出PLC各個輸入輸出信號間的邏輯關(guān)系,再由邏輯關(guān)系轉(zhuǎn)為梯形圖。PLC控制分手動和自動控制兩部分控制,根據(jù)系統(tǒng)控制要求,程序設(shè)計包括輸灰機控制及螺運機控制設(shè)計等等。

      4.1 輸灰機工藝原理

      (1) 基本工藝過程

      由原設(shè)備成品桶、入料桶連鎖信號及壓縮空氣壓力表反饋信號作為輸灰機控制系統(tǒng)的啟動停止信號,正常狀態(tài)下由操作人員通過操作臺啟動停止按扭啟動輸灰機控制系統(tǒng),壓縮空氣異常時報警停機。按下啟動按鈕后,打開進氣電磁閥加壓,若管路壓力表此時處于設(shè)定壓力上限位置(高壓),則開啟輸灰閥輸送粉料,若此時壓力表處于設(shè)定壓力下限位置(低壓),則計時停止進氣及輸灰,打開進灰閥入料,同時開啟收塵機助泄閥助泄,當(dāng)入料計時到或入料桶處于高料位位置時關(guān)閉進灰電磁閥,從而完成一個進灰輸灰控制循環(huán)。

      當(dāng)進氣閥開啟而壓力表超時處于低壓位置時為加壓時間過長,或輸灰閥開啟而壓力表超時處于高壓位置時管路堵塞,存在加壓過長或管路堵塞時聲光報警停機,此時需要故障復(fù)位報警后才能啟動輸灰機控制系統(tǒng)。

      (2) 啟動條件

      ●自動選擇;  ● 成品桶、入料桶連鎖信號正常;  ● 壓縮空氣壓力表正常。

      (3) 停止條件

      ●入料計時到;  ● 入料桶處于高料位置;  ●進氣閥開,1000s,管路不是高壓,加壓過長;  ●輸灰閥開,2000s,管路不是低壓,管路堵塞;  ● 其它故障信號。

      根據(jù)輸灰機控制系統(tǒng)的工作流程,畫出其PLC自動控制流程圖如圖2所示。

    圖2 輸灰機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)流程簡圖

      (4) 電磁閥配置結(jié)構(gòu)原理

      輸灰機控制部分主要控制各種2位5通電磁閥。電磁閥配置結(jié)構(gòu)簡圖參見圖3所示。包括進氣閥、輸灰閥、進灰閥、助泄閥、壓力表、狀態(tài)指示燈、故障報警蜂鳴器等。正常時為自動控制狀態(tài),由安裝在輸灰管路上的壓力表給出的壓力高、低限位的反饋信號,來控制各個電磁閥及電機的開停,當(dāng)系統(tǒng)需要強制輸灰、采樣、調(diào)試或出現(xiàn)故障時使用手動獨立回路啟動輸灰機控制系統(tǒng)。

    圖3 電磁閥配置圖

      4.2 螺運機控制部分

      螺運機自動控制系統(tǒng)的工作流程。通過操作臺順序啟動按鈕啟動分離機1、2、3號,然后啟動風(fēng)車,打開風(fēng)擋,啟動轉(zhuǎn)飼機再啟動螺運機,啟動過程中不斷觀察現(xiàn)場情況。在開啟風(fēng)車的同時或由壓差表給出的壓差值,按定時按順序間隔開啟1#~8#袋濾集塵閥,直至按下風(fēng)車停止按鈕停止集塵閥。各個電機的熱繼電器信號及轉(zhuǎn)速表高低速信號作為其停機信號反饋至PLC。分離機、風(fēng)車、風(fēng)擋、轉(zhuǎn)飼機、螺運機及輸灰機在各個環(huán)節(jié)之間環(huán)環(huán)相扣,按照一定工作順序自行投入運行。

      4.3 袋濾集塵閥的控制設(shè)計

      袋濾集塵閥的自動控制設(shè)計主要是使用PLC內(nèi)部的軟定時器進行從1#集塵閥到8#集塵閥時間順序循環(huán)工作,直至命令停止。

      4.4 報警程序設(shè)計

      各個控制部分或元件出現(xiàn)故障時要有聲光報警,當(dāng)報警發(fā)生時故障部分設(shè)備停止運行,或投入備用設(shè)備運行,或進行故障清理后繼續(xù)運行,或使用手動獨立回路單個啟動控制系統(tǒng)。故障包括各個電機的熱過載繼電器、變頻器故障、輸灰機的加壓過長、管路堵塞故障等等,采用三菱PLC的PLS指令可以很好的實現(xiàn)報警控制功能。

      4.5 分離機控制部分

      分離機屬于高慣性離心式機械,其工作特點為起動時工作電流較大,正常工作時負載較輕,停止時慣性較大,采用變頻器控制可以很好的減少啟動電機時對電網(wǎng)的沖擊,并采用屏蔽控制電纜減少變頻器對其它電器元件的高次諧波影響,本次設(shè)計采用富士FRNP11S系列變頻器控制分離機。

    5 結(jié)束語

      項目自動控制系統(tǒng)設(shè)計采用MELSEC A系列PLC,具有強大的擴展功能、高度可靠性及向上兼容性。A1SH CPU內(nèi)部64K內(nèi)存,8K步編程內(nèi)存,256個I/O點,可擴展2048個遠程I/O點,鋰電池5年使用壽命,同時可通過網(wǎng)絡(luò)模塊(CC-link)與廠中臨近的另一套采用三菱A系列PLC生產(chǎn)線相兼容組網(wǎng),也可組成分布式I/O,減少連線。投入使用一年多,設(shè)備的各項技術(shù)性能指標均達到了預(yù)期要求,大大提高了工作效率,降低了成本,達到生產(chǎn)改照的目的。

    (審核編輯: Doris)

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