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PLC在缸套精鏜床數(shù)控改造中的應(yīng)用

來(lái)源:萬(wàn)方數(shù)據(jù) 作者:劉步太 咸斌

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關(guān)鍵詞:PLC 數(shù)控 鏜床

      T3916缸套精錘床是江蘇江動(dòng)集團(tuán)用十錘削TY295型柴油機(jī)機(jī)體缸套孔的專用錘床,這種錘床生產(chǎn)效率高,但加工對(duì)象單一,限制了其功能的充分發(fā)揮,為了能錘削TY2105、TY2110、TY2115、TY395 、TY495.TY4102等型柴油機(jī)機(jī)體上不同孔距的缸套孔,充分發(fā)揮該設(shè)備的加工潛力,對(duì)該錘床進(jìn)行了數(shù)控化改造。原錘床的運(yùn)動(dòng)是液壓控制的,為了解決數(shù)控系統(tǒng)與錘床液壓系統(tǒng)之間的聯(lián)系問(wèn)題,應(yīng)用PLC作為兩者之間的聯(lián)系環(huán)節(jié)(見(jiàn)圖1所示)。木文就該錘床數(shù)控改造中的PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

    1 機(jī)床的動(dòng)作要求

      改造后的機(jī)床工作臺(tái)由數(shù)控系統(tǒng)控制,步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),能實(shí)現(xiàn)不同柴油機(jī)機(jī)體上缸套孔的錘削加工。工件裝在工作臺(tái)上采用一而兩銷(xiāo)定位,為便十裝卸工件,定位銷(xiāo)設(shè)計(jì)成活動(dòng)的,即定位時(shí)伸出,步函進(jìn)工件定位孔,加工結(jié)束后從定位孔中退出。在自動(dòng)力一式下,工件的定位、夾緊和松開(kāi),錘頭的快進(jìn)、工進(jìn)和快退,以及錘頭電機(jī)的啟動(dòng)和停比等都由數(shù)控系統(tǒng)指令PLC控制相應(yīng)的執(zhí)行兀件動(dòng)作。

    2 機(jī)床工作循環(huán)、裝夾的確定

      針對(duì)缸套的加工要求,采用了如圖2所不的機(jī)床工作循環(huán)。要求工件上設(shè)有相關(guān)的工藝孔,由十工件的尺寸不同,工藝孔的位置會(huì)有所不同,由十柴油機(jī)機(jī)體的批量較大,加工的互換性要求較高,因此,針對(duì)不同柴油機(jī)機(jī)體的缸套孔系加工設(shè)計(jì)了不同的工裝。但由十各類(lèi)柴油機(jī)機(jī)體形狀都是類(lèi)似箱形零件,故可采用結(jié)構(gòu)類(lèi)似的系列工裝來(lái)進(jìn)行裝夾。工廠中普遍采用一而兩銷(xiāo)的力一式來(lái)定位,夾緊則采用液壓或氣動(dòng)來(lái)進(jìn)行,這就給將夾具系統(tǒng)與改造后的數(shù)控系統(tǒng)相聯(lián)、采用數(shù)字化控制帶來(lái)了力一便。因此,可以采用加工相關(guān)工件的專用夾具,在不增加太多兀器件的前提下,實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)機(jī)體缸套孔加工中工件的定位、夾緊以及加工完成后工件的拆卸、退出等工藝準(zhǔn)備及工藝后序操作的程序化控制。

      對(duì)工裝夾具的程序控制只是對(duì)該專機(jī)數(shù)控化改造的一部分,整個(gè)機(jī)床的數(shù)控化改造還涉及機(jī)床主軸運(yùn)動(dòng)的啟動(dòng)與停止、運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)速、工件臺(tái)與刀具的相對(duì)運(yùn)動(dòng)(快進(jìn)、工進(jìn)、快退等)控制等。

      另外,錘頭的快進(jìn)、工進(jìn)和快退,電機(jī)的啟動(dòng)和停止,工件的定位、夾緊和松開(kāi)等還要能手動(dòng)控制,這也是木改造力一案的特色之一。

    3 PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      (1)PLC工作流程根據(jù)機(jī)床的動(dòng)作要求,設(shè)計(jì)的PLC工作流程如圖3所示。設(shè)有手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作力一式,其中手動(dòng)力一式用十調(diào)整機(jī)床,自動(dòng)力一式由數(shù)控系統(tǒng)控制執(zhí)行,用十實(shí)施各種缸套的自動(dòng)加工。

     自動(dòng)力一式由數(shù)控程序控制,數(shù)控系統(tǒng)通過(guò)I/O向PLC發(fā)出插定位銷(xiāo)、夾緊工件指令,PLC執(zhí)行指令?yuàn)A緊工件后,再等待數(shù)控系統(tǒng)啟動(dòng)錘頭卞軸電機(jī)的指令,收到錘孔指令后執(zhí)行一次錘孔循環(huán)。每收到一次錘孔指令,執(zhí)行一次錘孔循環(huán)。在傘部孔錘完之后,松開(kāi)工件,拔出定位銷(xiāo),完成一個(gè)工件的加工過(guò)程。

      為防止自動(dòng)與手動(dòng)發(fā)生干涉,將PLC的自動(dòng)工作狀態(tài)作為數(shù)控系統(tǒng)啟動(dòng)PLC自動(dòng)工作的條件,同樣,為防止工件夾得不牢,損壞刀具和工件,將工件己夾牢作為數(shù)控系統(tǒng)啟動(dòng)錘頭的條件,條件滿足時(shí),才執(zhí)行加工程序,否則數(shù)控系統(tǒng)不執(zhí)行或中止執(zhí)行加工程序。工件的夾牢與否是通過(guò)受力測(cè)量環(huán)節(jié)對(duì)夾緊部位進(jìn)行測(cè)量獲得的力的大小與加工工藝所需夾緊力的大小比較來(lái)進(jìn)行判斷的。

      (2)PLC輸入輸出硬件配置 該鏜床改造選用F1-40MRPLC.24點(diǎn)輸入,16點(diǎn)輸出,輸入/輸出如圖4所4圖中旋鈕3SA.4SA.SSA及按鈕1SB.2SB.3SB用十手動(dòng)調(diào)整機(jī)床;行程開(kāi)關(guān)1 ST和2ST分別用十自動(dòng)力一式下快進(jìn)與工進(jìn)的轉(zhuǎn)換和錘頭快退至原位停}卜的控制;繼電器1KM.2KM和3KM的常開(kāi)觸點(diǎn)由數(shù)控系統(tǒng)M指令控制;壓力繼電器1 SP為工件己夾緊輸入,作為數(shù)控系統(tǒng)啟動(dòng)錘失錘孔的安傘條件;壓力繼電器2S1'為工進(jìn)結(jié)束(死擋鐵限位)輸入,延時(shí)一段時(shí)間,以對(duì)孔底進(jìn)行錘削。

      PLC用十產(chǎn)生控制液壓系統(tǒng)的信號(hào),控制液壓系統(tǒng)電磁閥的都為繼電器。其所控制的插銷(xiāo)、夾緊、快進(jìn)、工進(jìn)、快退、松開(kāi)、拔銷(xiāo)電磁閥的動(dòng)作如附表所示。

    4 結(jié)束語(yǔ)

      ①基木保留了原機(jī)床的液壓系統(tǒng),不改變鏜頭的驅(qū)動(dòng)力一式,改造工作量小。

     ?、谔岣吡藱C(jī)床的加工柔性,不僅能鏜削不同孔數(shù)、不同孔距柴油機(jī)機(jī)體上的缸套孔,而且經(jīng)過(guò)適當(dāng)編程,還能錘削其它機(jī)體類(lèi)零件上的孔。

     ?、塾行У亟鉀Q了經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)I/O口不足的問(wèn)題。

     ?、芎?jiǎn)化了機(jī)床液壓系統(tǒng)的控制電路,提高了機(jī)泳控制系統(tǒng)的可靠性。
     
     ?、菁詣?dòng)控制和手動(dòng)控制十一體,既能進(jìn)行自動(dòng)加工,又可手工調(diào)整機(jī)床。


    (審核編輯: 滄海一土)

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