1 引言
近幾年隨著國家對節(jié)能降耗工作的重視以及對變頻技術的推廣,特別是在電力、石油、化工等高耗能產業(yè),高壓大功率變頻器得到了廣泛地應用,并且收到了良好的節(jié)能效果。但是高壓變頻器能否安全、可靠運行引起了相當高的重視。大唐淮北發(fā)電廠目前2臺引風機、2臺送風機和2臺凝結水泵已有工頻運行改造為變頻器運行,由于是單機運行風險比較大,因此對變頻器運行的可靠性要求非常高。下面就通過2起事故案例,來分析高壓功率變頻器出現(xiàn)故障對機組的正常運行所帶來的影響。
2 變頻器調速節(jié)能應用實例
以某發(fā)電廠#8爐的4臺高壓電機(2臺引風機、2臺送風機)改為變頻調速運行為例。6kv高壓電動機型號:ykk710-8型,1600kw,186a,746r/min,cosφ=0.861,y型接線。所配置的高壓變頻器型號:dhvectol-di02000/型,容量為sn2000kva,輸入:電壓6kv電流192.5a,輸出:電壓0~6kv;電流0~192.5a;頻率0~50hz。
由于變頻器功率大,發(fā)熱量較大,為保證足夠的通風冷卻效果,在變頻器功率柜和變壓器柜在柜頂分別獨立安裝了一套整體風扇,再經過室內空調,把熱風置換到室外,保證變頻器的整體冷卻通風要求。
2.1 電動機與風機之間的聯(lián)接
如圖1所示,拆除原來電機與風機之間的液力耦合器,電機與風機之間加裝連接鋼軸,連接軸采用空心鋼軸。送風機傳動方式改為中間軸直連傳動,將原來彈性柱銷聯(lián)軸器,改為膜片式聯(lián)軸器,在兩副膜片式聯(lián)軸器中間,加裝一根中空的連接軸,膜片聯(lián)軸器的型號為form01-2501,中間軸型號為x430.10,其長度為1572mm,傳動部件總重為539kg。引風機傳動方式改為中間軸直連傳動,本次改造將原來彈性柱銷聯(lián)軸器,也改為膜片式聯(lián)軸器,在兩副膜片式聯(lián)軸器中間,加裝一根中空連接軸,膜片聯(lián)軸器的型號為form11,中間軸型號為x429.10,其長度為1750mm,傳動部件總重為649kg。并將引風機入口擋板門由手動控制改為電動控制,以滿足工頻狀況調節(jié)需要。這樣省略了電機移位、制作基礎的費用,節(jié)約改造資金。
加裝引、送風入口擋板執(zhí)行器4臺。在dcs系統(tǒng)中增加引、送風機變頻控制邏輯、入口擋板控制邏輯,并修改操作畫面。根據(jù)技術管理部門要求,完善并修改引、送風機、入口擋板相關聯(lián)鎖、保護、順控等邏輯。
2.2 改造前后系統(tǒng)對比
?。?)dhvect-di02000/06型變頻器調速范圍為0~100%;液力耦合器的調速范圍一般為40~95%,即高速段造成約5%的速度損失,影響機組出力。液力耦合器最低一般只能到額定速度的40%。
(2)dhvect-di02000/06型變頻器在整個調速范圍內都具有較高的效率(大于97%),而液力耦合器越是在低速時效率越低。本身帶來不小的損耗,調速的節(jié)能效果大打折扣。
(3)dhvect-di02000/06型變頻器對電機及負載機械實現(xiàn)真正的軟啟動,徹底解決了啟動沖擊問題,如果工作需要,電機可以在短時間內多次重復啟動。液力耦合器不能解決電機啟動問題,電機仍然為直接啟動,啟動電流大,并且不能頻繁啟動。
(4)用dhvect-di02000/06型變頻器對電機調速時,只需脫開原來的開關和電機的連接電纜,加入變頻器即可,改造方案簡單。
?。?)dhvect-di0200/06型變頻器是高科技設備,可靠性高,基本免維護。而液力耦合器是機械設備,本身包含油路、水路等多套系統(tǒng),故障率高,維修工作量大,造成了有效生產時間的縮短。
本次變頻改造費用總投資445萬元,4臺變頻器投運后,經運行人員抄表統(tǒng)計,相對未改造前同等發(fā)電量情況下,每日可節(jié)約2.79萬kw/h,僅節(jié)約電費一項,在一年半內就可以將變頻器改造投資收回,節(jié)能效益很可觀。因此,高壓變頻裝置改造是節(jié)能降耗、挖潛增效、提高綜合經濟效益最直接有效的措施。高壓變頻器優(yōu)越的調速性能和顯著的節(jié)能效果已經得驗證和認可。
2.3 施工改造的經驗體會
?。?)8號機引、送風機加裝變頻器改造工程,安裝施工簡單,即將原來高壓開關柜與電動機之間插入安裝變頻裝置,對原有接線改動不大;
?。?)變頻器操作使用方便,變頻器操作只有簡單的開、停機和頻率調整;
?。?)變頻裝置能進行無級調速,調速范圍廣,且調速精度高,適用性強;
?。?)變頻裝置保護功能完善,設備故障率低風機啟動平穩(wěn),啟動電流小,可靠性高;
(5)電動機不需要長期高速運行,工作電流大幅度降低,節(jié)電效果明顯,電動機本身的使用壽命也大大延長;
?。?)由于變頻器取代了液力藕合器進行調速,消除了機械和液力藕合器高故障率的缺陷,設備維護費用大大降低;
?。?)由于電動機啟動電流很小,電動機可以頻繁啟動,電動機運行振動及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的下降。
3 故障過程及處理
案例一:2007年7月12日11:08,#6機正常運行負荷180mw,甲引風機變頻故障,#6爐甲引風機跳閘,dcs上顯示“#6爐甲引風機變頻器主板重故障”信號,變頻柜上顯示“主板重故障”,#6爐甲引風機切至工頻狀態(tài)。
經檢查分析,由于#6爐引風機變頻器室位于輸煤棧橋下面,大量的煤粉灰進入變頻器室,變頻器功率單元電氣元件由于長時間積灰,散熱性能差,使電氣元件溫度升高,絕緣降低,以至于燒毀。于是變頻器便發(fā)“主板重故障”信號,使#6爐甲引風機跳閘。問題發(fā)現(xiàn)以后,我們立即組織人員對功率單元進行了更換、調試,正常后切換為變頻運行。該事故說明變頻器安裝位置的選址非常重要。
案例二:2010年2月28日13:16,#8機組負荷195mw,16臺給粉機、甲丙二組制粉系統(tǒng)運行,各參數(shù)正常。運行中的甲送風機“變頻重故障”信號發(fā)出,甲送風機跳閘。立即投油助燃。增大乙送風機出力(甲送風機入口擋板自動關閉),停運上排4臺給粉機,關對應的一次風門,推負荷至160mw。調整爐膛負壓和一次風壓正常。就地檢查甲送風機機械部分正常。變頻保護顯示:13時16分43秒發(fā)出“a4單元驅動故障”、“主板重故障”信號。變壓器柜顯示溫度:a相54℃、b相53℃、c相52℃。匯報值長,甲送風機切到工頻運行。
經檢查分析,如圖2所示,這是由于甲送風機變頻器a4功率單元逆變橋igbt過電流,使igbt元件承受過載所致,所以發(fā)出“a4單元驅動故障”、“主板重故障”信號,使#8爐甲送風機跳閘。發(fā)現(xiàn)問題后立即向聯(lián)系廠家匯報,并調運備品備件對功率單元進行了更換,并對#8爐甲送風機變頻器做了整體靜態(tài)試驗,待正常后轉為變頻運行。
案例三:變頻投運后曾發(fā)生2次,電流波動大(20hz時約20a),(30hz時約30a),(>30hz時趨于0a)。繼續(xù)調節(jié)觀察發(fā)現(xiàn)是操作時,調節(jié)幅度較大,設備工況反饋不同步所致,后將調節(jié)幅度設置為1~2hz/次,現(xiàn)象消除。
8號爐乙引風機變頻器的“變壓器溫度超高”跳閘,切工頻啟動“反時限過電流”保護跳,檢查保護定值不適應工頻啟動要求,定值修改后工頻運行正常。某日發(fā)出“高壓掉電”信號。變壓器柜顯示溫度:a相51℃、b相48℃、c相53℃。8號乙引變頻器進行檢查,c相溫控器故障,變頻器溫控的測控元件故障,將其跳閘回路拆除。更換后恢復正常運行。
4 存在的問題及影響
?。?)變頻器的安裝位置選擇不當,工作環(huán)境差;
?。?)變頻器備品備件不充足;
(3)維護人員對變頻器技術掌握不夠全面;
?。?)減少了變頻器的在線運行時間,電能損耗增加,廠用電率升高,影響了發(fā)電廠電量。
5 應對措施
(1)變頻器安裝位置要好。應制定變頻器維修制度,定期進行變頻器濾網(wǎng)清掃,并利用大、小修的機會,對變頻器內部電氣元件仔細清掃檢查,防止有松動或接觸不良。變頻器室的照明要正常,通風要良好,環(huán)境溫度應保持在0~40℃。
?。?)對于重要設備,為了盡快恢復可能出現(xiàn)的故障,備件十分重要。在變頻器裝置內的部件發(fā)生故障時,為縮短設備的停止時間,需要準備備件。更換單個元件需要花費很長時間,因此建議以單元為單位更換。
?。?)加強對現(xiàn)場維護人員的技術培訓工作,使之深入了解變頻器的結構、原理,正確掌握變頻器出現(xiàn)故障的處理方法,縮短事故處理時間,提高工作效率。
?。?)運行人員應加強對變頻器的巡視檢查,制定巡檢制度,做好事故預想與危險點分析,進一步提高運行人員的事故處理能力,確保機組安全、高效、穩(wěn)定運行。
6 結束語
高壓變頻技術的推廣以及顯著的經濟效益,受到眾多行業(yè)的青睞。尤其是高壓變頻器具有良好的調速性能,啟動性能好,控制精度高,能適應發(fā)電廠不同時段的負荷調節(jié)動態(tài)特性的要求。因此要采取針對性的措施做好變頻器的運行維護,延長高壓變頻器在線運行時間和使用壽命,降低電能損耗,節(jié)約廠用電率,對節(jié)能減排以及提高發(fā)電廠的綜合競爭力具有重要意義。
(審核編輯: 智匯胡妮)
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