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上下料機(jī)器人在數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用

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關(guān)鍵詞: 機(jī)器人,數(shù)控機(jī)床

    新興工業(yè)時(shí)代,上下料機(jī)器人能滿足“快速/大批量加工節(jié)拍”、“節(jié)省人力成本”、“提高生產(chǎn)效率”等要求,成為越來越多工廠的理想選擇。上下料機(jī)器人系統(tǒng)具有高效率和高穩(wěn)定性,結(jié)構(gòu)簡單更易于維護(hù), 可以滿足不同種類產(chǎn)品的生產(chǎn), 對(duì)用戶來說, 可以很快進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和擴(kuò)大產(chǎn)能, 并且可以大大降低產(chǎn)業(yè)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

    上下料機(jī)器人在數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用

    機(jī)器人特點(diǎn)

    1.可以實(shí)現(xiàn)對(duì)圓盤類、長軸類、不規(guī)則形狀、金屬板類等工件的自動(dòng)上料/下料、工件翻轉(zhuǎn)、工件轉(zhuǎn)序等工作。

    2.不依靠機(jī)床的控制器進(jìn)行控制,機(jī)械手采用獨(dú)立的控制模塊,不影響機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)。

    3.剛性好,運(yùn)行平穩(wěn),維護(hù)非常方便。

    4.可選:獨(dú)立料倉設(shè)計(jì),料倉獨(dú)立自動(dòng)控制。

    5.可選:獨(dú)立流水線。

    機(jī)器人分類

    關(guān)節(jié)式機(jī)器人

    1.機(jī)器人最大工作范圍(回轉(zhuǎn)半徑):620mm-3503mm

    2.機(jī)器人負(fù)載能力:3kg-700kg

    3.機(jī)器人工作節(jié)拍:大于等于3秒

    4.定位精度:±0.1mm

    5.驅(qū)動(dòng)形式:全伺服驅(qū)動(dòng)

    6.手爪驅(qū)動(dòng):氣動(dòng)或者電動(dòng),根據(jù)工件不同定制,自動(dòng)換爪功能

    7.編程方式:示教編程, AS語言編程

    8.料倉/輸送線:根據(jù)工件不同定制

    直角坐標(biāo)機(jī)器

    1.機(jī)器人工作范圍

    水平行程:1000mm-20000mm

    垂直行程:200mm-3000mm

    工件旋轉(zhuǎn):±180度

    2.運(yùn)行速度:

    水平運(yùn)動(dòng)最大速度:3000mm/s

    垂直運(yùn)動(dòng)最大速度:1000mm/s

    3.定位精度:

    水平運(yùn)動(dòng)重復(fù)精度:±0.1mm

    垂直運(yùn)動(dòng)重復(fù)精度:±0.1mm

    4.傳動(dòng)形式:

    水平運(yùn)動(dòng)傳動(dòng)形式:同步帶/齒輪齒條

    垂直運(yùn)動(dòng)傳動(dòng)形式:同步帶/齒輪齒條/絲桿

    5.負(fù)載重量:最大負(fù)載1000kg

    6.運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng):PLC/運(yùn)動(dòng)控制卡/CNC

    7.手爪驅(qū)動(dòng):氣動(dòng)/電動(dòng),根據(jù)工件不同定制,自動(dòng)換爪功能

    8.料倉/輸送線:根據(jù)工件不同定制

    以上兩種形式的機(jī)器人都可以很好的完成加工工件的上下料工作。都有其自身的特點(diǎn)。關(guān)節(jié)式機(jī)床上下料機(jī)器人工作效率高,動(dòng)作節(jié)拍快,占地空間小,但是成本投入相對(duì)高一些。坐標(biāo)式機(jī)床上下料機(jī)器人工作效率高,占地空間相對(duì)大一些。但是成本的投入要少很多。這兩種形式的選擇還要看現(xiàn)場的工藝及要求來決定。

    現(xiàn)代加工工藝要求高效質(zhì)量,機(jī)床上下料機(jī)器人有著符合這個(gè)時(shí)代意義的特性,它將引領(lǐng)這個(gè)時(shí)代加工工藝質(zhì)的飛躍。

    南通機(jī)床公司一臺(tái)VM600加工中心出于提高工效和降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度的需要,加裝了一臺(tái)能自動(dòng)完成上、下料工作的機(jī)器人。當(dāng)機(jī)器人完成上料后,防護(hù)門關(guān)閉,工件自動(dòng)裝夾,加工完成后,工裝放松,防護(hù)門打開,再由機(jī)器人卸料。

    1.硬件要求

    此次改造中,我們新增了能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)裝夾的氣動(dòng)工裝,自動(dòng)打開和關(guān)閉的氣動(dòng)防護(hù)門等,并通過PLC輸入輸出接口,與機(jī)器人完成工作狀態(tài)的應(yīng)答。為了實(shí)現(xiàn)動(dòng)作的精確及安全,對(duì)硬件的配置有如下要求:

    (1)氣動(dòng)工裝,設(shè)有夾具夾緊及放松到位檢測開關(guān)。

    (2)氣動(dòng)防護(hù)門,設(shè)有開門及關(guān)門到位檢測開關(guān)。

    (3)控制工裝及防護(hù)門動(dòng)作的電磁閥為兩位雙電控電磁閥。

    2.工作邏輯框圖

    機(jī)床和機(jī)器人共同完成抓料、加工和缷料的控制過程流程如圖1所示。

    上下料機(jī)器人在數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用

    圖1

    (1)從圖1可以看出機(jī)床防護(hù)門的打開是在全部加工結(jié)束以后,防護(hù)門的關(guān)閉也要機(jī)床與機(jī)器人交互應(yīng)答之后才能發(fā)出關(guān)閉指令,通過實(shí)際測試,這兩項(xiàng)時(shí)間總計(jì)有4s左右,假如能巧妙地利用好切削前的準(zhǔn)備時(shí)間和切削后的各軸復(fù)位移動(dòng)的時(shí)間,就能最大限度地壓縮這4s左右的非切削時(shí)間,從而實(shí)現(xiàn)我們的工效目標(biāo)。

    通過攻關(guān),我們發(fā)現(xiàn)最好的解決辦法就是在加工過程快結(jié)束時(shí),由機(jī)器人直接控制開門,又當(dāng)機(jī)器人完成上料工作后,再由機(jī)器人直接控制關(guān)門。經(jīng)此改動(dòng)后,整體加工時(shí)間壓縮了約3.5s。

    (2)考慮到機(jī)器人有時(shí)會(huì)存在如保養(yǎng)或故障時(shí)無法工作的情況,而我們又希望機(jī)床能夠不停機(jī)、持續(xù)地加工產(chǎn)品,為此我們?cè)跈C(jī)床側(cè)加裝了一個(gè)“機(jī)器人模式”與“人工模式”切換旋鈕,當(dāng)處在“人工模式”時(shí),就同時(shí)將機(jī)器人置為緊停狀態(tài),這時(shí)防護(hù)門的開、閉由機(jī)床控制。這樣一來,會(huì)出現(xiàn)防護(hù)門的開、閉既可以由機(jī)床控制,也可由機(jī)器人控制的情形(實(shí)際上,在正常情況下,如前面所說當(dāng)處于“人工模式”時(shí),機(jī)器人被置為緊停狀態(tài),機(jī)器人是不會(huì)發(fā)出開、閉門指令的),僅出于安全上考慮,控制機(jī)床防護(hù)門動(dòng)作的電磁閥,其電氣動(dòng)作應(yīng)設(shè)計(jì)成:當(dāng)電磁閥得電時(shí)執(zhí)行動(dòng)作,當(dāng)動(dòng)作完成后,就失電,即不能讓電磁閥處于長期通電的狀態(tài)。

    在進(jìn)行電控設(shè)計(jì)時(shí),有必要說明一點(diǎn),由于防護(hù)門的開合既要由機(jī)床來控制,又要由機(jī)器人來控制,且控制命令要以收到門開、門關(guān)到位信號(hào)來結(jié)束,而裝在門上的門開、門關(guān)到位檢測開關(guān)各只有一個(gè),如何供機(jī)床和機(jī)器人兩個(gè)控制單元使用呢?并且還要保證機(jī)床和機(jī)器人各自24VDC直流電源供電電路的獨(dú)立性。我們?cè)O(shè)計(jì)了如圖2~圖4所示的控制電路。

    上下料機(jī)器人在數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用

    圖2

    注:SQ1、SQ2為防護(hù)門開、關(guān)到位檢測開關(guān);X0.0、X0.1為機(jī)床PLC輸入信號(hào)地址。

    上下料機(jī)器人在數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用

    圖3

    注:KA1、KA2為中間繼電器;Y0.0、Y0.1為機(jī)床PLC輸出信號(hào)地址。

    上下料機(jī)器人在數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用

    圖4

    機(jī)床上的PLC邏輯如圖5所示。

    上下料機(jī)器人在數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用

    圖5

    注:同上X0.0、X0.1為機(jī)床PLC輸入信號(hào)地址;Y0.0、Y0.1為機(jī)床PLC輸出信號(hào)地址。

    (3)在使用時(shí)還發(fā)現(xiàn)當(dāng)機(jī)床在執(zhí)行工裝夾緊工件工作有時(shí)會(huì)出現(xiàn)誤信號(hào),而機(jī)床和機(jī)器人全然不知,繼續(xù)執(zhí)行加工,從而造成對(duì)工裝或刀具的損壞。我們通過仔細(xì)觀察,最終找到了原因——由于其他狀況的出現(xiàn),機(jī)器人實(shí)際上沒有把待加工的工件放置在工裝上,機(jī)床執(zhí)行工裝夾緊命令時(shí),工裝上的夾緊缸在推動(dòng)夾爪移動(dòng)的過程中,會(huì)發(fā)出一個(gè)瞬間的工裝夾緊到位信號(hào),讓機(jī)床和機(jī)器人誤認(rèn)為工裝夾緊動(dòng)作已經(jīng)完成。

    后來將機(jī)床的PLC控制程序改成了機(jī)床在執(zhí)行工裝夾緊命令時(shí),只有工裝夾緊信號(hào)能持續(xù)地發(fā)出一段時(shí)間(如1s),才認(rèn)為工裝夾緊動(dòng)作正常完成。

    (審核編輯: 林靜)

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