我國(guó)氮肥生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)排放廢水中有機(jī)物與總氮的比值僅為1~2,不能滿足常規(guī)脫氮工藝對(duì)處理水質(zhì)碳氮比的需求,因此常需要額外投加甲醇等有機(jī)物對(duì)碳源進(jìn)行補(bǔ)充,處理成本過(guò)高; 而目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)適用于低碳氮比廢水的如短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等新型脫氮工藝多處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,工程應(yīng)用實(shí)例很少。因此,作者從實(shí)際污水處理廠倒置A2/O 工藝系統(tǒng)中好氧區(qū)部分區(qū)段在控制低濃度DO 運(yùn)行時(shí)其脫氮效果明顯提高的現(xiàn)象中受到啟示,并結(jié)合好氧區(qū)低溶解氧區(qū)域分布與總氮去除率關(guān)系初步分析結(jié)果,提出缺氧/厭氧/微氧/好氧工藝(A2/O2 工藝),在中試取得較好生物脫氮效果的基礎(chǔ)上,應(yīng)用于河南某氮肥化工企業(yè)廢水處理站(15 000 m3/d)。運(yùn)行結(jié)果表明,在不額外投加碳源的條件下,出水COD、氨氮、總氮等水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家和河南省《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
在A2/O2系統(tǒng)中,由于存在多個(gè)不同運(yùn)行條件的功能區(qū),且較倒置A2/O 工藝增加了一個(gè)微氧區(qū)向厭氧區(qū)的混合液回流,因此其運(yùn)行狀況更加復(fù)雜,各種氮化合物濃度在不同功能區(qū)中由于稀釋和降解而變化多樣。為深入了解該系統(tǒng)的運(yùn)行情況,依據(jù)系統(tǒng)處理效果、各功能區(qū)碳源消耗、氮化物濃度沿程分布和運(yùn)行參數(shù)變化,對(duì)其反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行分析,證實(shí)了A2/O2工藝生物脫氮過(guò)程具有短程硝化反硝化的特征。借鑒城市污水廠中的比能耗指標(biāo)對(duì)A2/O2生物處理系統(tǒng)進(jìn)行能耗分析,為國(guó)內(nèi)同類(lèi)廢水生物脫氮處理提供借鑒。
1、工程概況
1. 1 原水水質(zhì)
河南某大中型煤化工企業(yè)的生產(chǎn)能力已分別達(dá)到24×104 t/a 合成氨、40×104 t/a 尿素、6×104 t/a精甲醇、6×104 t/a 甲胺和6×104 t/a 二甲基甲酰胺(DMF)。實(shí)際綜合排水和設(shè)計(jì)處理水質(zhì)見(jiàn)表1。廢水碳氮比在1~2 的范圍內(nèi)波動(dòng),具有明顯的低碳氮比水質(zhì)特征; 綜合排水具有較好的可生化性(B/C值約為0.45),可為廢水生物脫氮處理提供第一類(lèi)碳源。
1. 2 A2/O2 工藝系統(tǒng)
該企業(yè)采用A2/O2 工藝處理綜合廢水,設(shè)計(jì)規(guī)模為15 000 m3/d,工藝流程見(jiàn)圖1。該工藝是在現(xiàn)有倒置A2/O 工藝的基礎(chǔ)上,通過(guò)控制微氧池中DO濃度、pH 值,并增加微氧池至厭氧池的混合液回流來(lái)使短程硝化反硝化成為系統(tǒng)脫氮的主要途徑之一,實(shí)現(xiàn)低碳氮比氮肥生產(chǎn)廢水高效低耗脫氮。廢水首先進(jìn)入缺氧池,與回流污泥及來(lái)自好氧池的回流液混合進(jìn)行反硝化脫氮。然后進(jìn)入?yún)捬醭?,在此與來(lái)自微氧池的回流液混合進(jìn)行短程反硝化; 厭氧池中安裝填料,為厭氧氨氧化的發(fā)生提供一定的可能性。接著廢水進(jìn)入微氧池中進(jìn)行以短程硝化為主的硝化反應(yīng),反應(yīng)后的出水進(jìn)入好氧池中進(jìn)行全程硝化反應(yīng)。通過(guò)以上生物組合池的處理后,廢水中大部分氨氮、總氮和有機(jī)物被去除。
各反應(yīng)池設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)如表2 所示。系統(tǒng)內(nèi)污泥濃度維持在2 000~3 000 mg/L,監(jiān)測(cè)期間水溫為20~30 ℃。
2、結(jié)果與討論
2. 1 A2/O2 工藝對(duì)污染物的去除效果
調(diào)試完成后,對(duì)A2/O2 工業(yè)化裝置進(jìn)行3 個(gè)月的連續(xù)監(jiān)測(cè),考察其對(duì)COD、氨氮和總氮的處理效果。監(jiān)測(cè)期間進(jìn)水COD、氨氮和總氮的變化幅度均較大,且COD超出設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)下限頻率為95.6%,氨氮和總氮超出設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)上限頻率為7%和5%,表明實(shí)際水質(zhì)碳氮比明顯低于設(shè)計(jì)水質(zhì)。在此情況下,出水COD、氨氮和總氮分別滿足50、15 和50 mg/L 排放標(biāo)準(zhǔn)限值的達(dá)標(biāo)率依次為94.2%、94.7%和90.2%,表明A2/O2 工藝對(duì)COD、氨氮和總氮具有良好的去除效果和較好的抗沖擊負(fù)荷能力。
2. 2 污泥負(fù)荷與處理效果關(guān)系
監(jiān)測(cè)期間各污染物的去除率都有隨著污泥負(fù)荷升高而升高的趨勢(shì)。COD負(fù)荷多集中在0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS·d) 范圍內(nèi),去除率約為65%~90%; 氨氮和總氮負(fù)荷分別集中在0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS·d ) 和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS·d) 范圍內(nèi),去除率分別為90%~97%和56%~73%??傮w來(lái)說(shuō),在監(jiān)測(cè)期間污染物能夠得到較好的去除,這也為同類(lèi)工程設(shè)計(jì)和運(yùn)行提供了借鑒。
2. 3 污泥沉降性能
在運(yùn)行期間系統(tǒng)內(nèi)SVI 值比較穩(wěn)定,基本都在60~100 mL/g 之間。雖然微氧池中DO 濃度平均只有0.6 mg/L,但由于其后端好氧池內(nèi)DO 濃度維持在較高水平(2.2 mg/L),并且停留時(shí)間達(dá)到9 h,因此并未對(duì)污泥的沉降性能造成顯著的影響,有效避免了常規(guī)低DO 條件下短程硝化反硝化工藝中常見(jiàn)的污泥膨脹問(wèn)題。
2. 4 COD、氮化合物濃度和控制參數(shù)沿程分布
在穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)下,對(duì)A2/O2 系統(tǒng)各功能區(qū)中COD和各類(lèi)氮化合物濃度及運(yùn)行控制參數(shù)進(jìn)行30d 連續(xù)監(jiān)測(cè),其平均值結(jié)果如圖2 所示。
廢水首先進(jìn)入缺氧池,與來(lái)自好氧池的混合液以及來(lái)自二沉池的回流污泥混合,氨氮濃度大幅下降。好氧池混合液帶來(lái)的大量NOx--N,在缺氧池DO 均值為0.2 mg/L 條件下可充分利用進(jìn)水中的碳源進(jìn)行反硝化反應(yīng)。根據(jù)碳平衡計(jì)算可知,約44.6%的COD是在缺氧區(qū)中經(jīng)反硝化降解的。由于反硝化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的堿度,缺氧池中pH值保持在7.6 左右。
厭氧池接收了來(lái)自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮濃度進(jìn)一步稀釋。同時(shí),厭氧池集中了來(lái)自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厭氧池中(DO 值約為0.16 mg/L) 利用剩余碳源可進(jìn)行進(jìn)一步的反硝化反應(yīng),使得約27.8%的COD得以去除。值得注意的是,由于來(lái)自微氧池回流液的NOx--N中約50%為NO2--N,其反硝化過(guò)程所需碳量較NO3--N減少40%左右,因此可有效減少系統(tǒng)碳的消耗,實(shí)現(xiàn)不外加碳源條件下TN 的達(dá)標(biāo)排放。另外,來(lái)自微氧池的低pH 值回流混合液部分抵消了反硝化過(guò)程產(chǎn)生的堿度,使得厭氧池內(nèi)pH值從7.6 降至7.4。
微氧池中DO 約為0.6 mg/L,厭氧池出水帶來(lái)的COD和氨氮在有氧環(huán)境下可分別發(fā)生碳化反應(yīng)和硝化反應(yīng)。但是由于該廢水本身COD濃度較低,在之前缺氧區(qū)和厭氧區(qū)中的反硝化過(guò)程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD濃度較厭氧池中下降的幅度很小,僅為22.9%; 而氨氮濃度下降約40%。通過(guò)對(duì)亞硝酸鹽和硝酸鹽的濃度進(jìn)行比較可以看出,微氧區(qū)內(nèi)的亞硝酸鹽積累率達(dá)到48% 左右,接近短程硝化反硝化的判斷標(biāo)準(zhǔn)(50%) 。這主要是因?yàn)檩^低的DO 濃度(DO<1.0 mg/L) 對(duì)硝化細(xì)菌的抑制程度大于亞硝化菌,更有利于亞硝化菌的富集。另外,由于亞硝化菌的真正基質(zhì)FA 對(duì)硝化細(xì)菌也具有明顯的抑制作用,所以在微氧池內(nèi)投加堿度保持pH 值在7.8 左右,可使FA 濃度(0.95 mg/L) 處于硝化菌的抑制范圍而不會(huì)對(duì)亞硝化菌產(chǎn)生影響。因此通過(guò)DO 和pH 值控制,可強(qiáng)化微氧池內(nèi)短程硝化反應(yīng)的進(jìn)行,為整個(gè)A2/O2 系統(tǒng)的高效低耗脫氮打下基礎(chǔ)。在A2/O2 工藝的小試中,保持同樣的運(yùn)行條件可使微氧區(qū)的亞硝酸鹽積累率達(dá)到90%以上,可是在實(shí)際工程應(yīng)用中由于其水量水質(zhì)波動(dòng)均較大,因此亞硝酸鹽積累率只能達(dá)到48%左右,但是從前述處理效果可以看出,其已可較好地滿足實(shí)際工程對(duì)出水達(dá)標(biāo)排放的要求。
好氧池中DO 濃度均值為2.2 mg/L; 受硝化過(guò)程堿度消耗影響,其pH 值下降至7.2。在此條件下硝化細(xì)菌占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,因此可將來(lái)自微氧池的NO2--N和氨氮充分氧化為NO3--N,其亞硝酸鹽積累率下降至23.2%,恢復(fù)全程硝化運(yùn)行。由于在之前微氧池中可生物降解的COD基本已經(jīng)消耗殆盡,因此好氧池中COD濃度基本沒(méi)有變化; 而氨氮經(jīng)好氧池進(jìn)一步硝化處理后,出水從14.7 mg/L 降至5.1 mg/L,保證了出水氨氮的達(dá)標(biāo)排放,這說(shuō)明A2/O2 系統(tǒng)中好氧池的設(shè)置是十分必要的。
2. 5 A2/O2 生物處理系統(tǒng)能耗分析
借鑒城市污水處理廠比能耗分析的方法,對(duì)廢水處理站內(nèi)A2/O2 系統(tǒng)的用電設(shè)備進(jìn)行了實(shí)際電耗檢測(cè),取三次檢測(cè)耗電量均值統(tǒng)計(jì)其比能耗,即噸水處理電耗及處理1kgCOD、氨氮、總氮電耗等,結(jié)果如圖3 所示。
廢水處理站A2/O2 系統(tǒng)噸水比能耗和COD比能耗分別達(dá)到0.43 kW·h/m3 和1.51 kW·h/kg,氨氮和總氮比能耗分別為3.43 kW·h/kg 和2.94kW·h/kg。工程應(yīng)用表明: A2/O2 工藝是一種較為節(jié)能的氮肥生產(chǎn)廢水生物脫氮處理工藝。
3、結(jié)論
①采用A2/O2 工藝處理氮肥工業(yè)廢水(15 000 m3/d),在實(shí)際處理負(fù)荷變化較大的情況下,出水COD、氨氮、總氮等指標(biāo)可滿足國(guó)家和河南省《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
②穩(wěn)定運(yùn)行期間,COD、氨氮和總氮污泥負(fù)荷分別為0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS·d)、0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS·d) 和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS·d),其去除率基本可穩(wěn)定在65%、90%和56%以上,并可有效避免低DO 條件下污泥沉降性能不佳的問(wèn)題。
③控制微氧池DO 值為0.6 mg/L、pH 值為7.8,并提高其混合液回流比至150%,亞硝酸鹽積累率達(dá)到48%,處理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化運(yùn)行。
④ A2/O2 系統(tǒng)噸水和COD比能耗分別達(dá)到0.43 kW·h/m3 和1.51 kW·h/kg,氨氮和總氮比能耗分別為3.43 kW·h/kg 和2.94 kW·h/kg,該工藝在處理氮肥化工廢水脫氮過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了低能耗運(yùn)行。
(審核編輯: 林靜)
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