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“低氮燃燒+SNCR”工藝在燃煤鍋爐煙氣脫硝處理技術(shù)

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關(guān)鍵詞: 脫硝處理,SNCR,低氮燃燒

       1 低氮燃燒+SNCR 工藝介紹

      “低氮燃燒+SNCR”脫硝處理工藝是指采用鍋爐燃燒系統(tǒng)的低氮燃燒改造和選擇性非催化還原法(SNCR)的脫硝工藝組合起來,對燃煤鍋爐的煙氣進(jìn)行脫硝處理。低氮燃燒改造的主要內(nèi)容是通過改良噴燃系統(tǒng),內(nèi)置濃縮器,在燃燒區(qū)形成濃、淡兩區(qū),加強(qiáng)煤粉燃燒,提高燃燒效率,最終減少NOX  的產(chǎn)生;SNCR 處理工藝是指將還原劑(氨水或尿素)噴入鍋爐爐膛的合適位置,可選擇性地還原煙氣中的NOX,最終減少NOX 的排放。

      2 低氮燃燒+SNCR 工藝在鍋爐煙氣脫硝處理中的應(yīng)用

      針對該堿廠的鍋爐為煤粉鍋爐以及煙氣中NOX  含量的特點,設(shè)計采用“低氮燃燒+SNCR”脫硝處理工藝對該鍋爐煙氣進(jìn)行脫硝處理,該工藝不僅可以使該鍋爐煙氣處理后達(dá)標(biāo)排放,而且處理系統(tǒng)運行管理簡單,運行費用也較低。以下將該處理工藝進(jìn)行介紹。

      2.1 處理工藝的概述

      廣州某堿廠的鍋爐煙氣脫硝處理工藝由兩個系統(tǒng)組成:一是對三臺鍋爐的燃燒系統(tǒng)進(jìn)行低氮燃燒改造,使NOX 的濃度下降30%以上;二是新建一套SNCR  處理系統(tǒng),將廠區(qū)現(xiàn)有液氨系統(tǒng)中的液氨吸收稀釋,制成的氨水通過雙流體噴嘴噴入鍋爐爐膛的合適位置,進(jìn)行選擇性非催化還原反應(yīng)處理后,將煙氣中的NOX  處理后達(dá)標(biāo)排放。本工程的總煙氣處理量為390000 m3/h,項目占地面積為100 m2。

      2.2 脫硝系統(tǒng)的介紹說明

      (1)低氮燃燒系統(tǒng)

      主要的改造內(nèi)容包括:

     ?、倜悍蹱t細(xì)度R90 控制在≤10 %;

      ②燃燒器的濃縮器配接送粉風(fēng)采用熱風(fēng)引入;

     ?、廴紵鞯纳隙物L(fēng)噴口轉(zhuǎn)速調(diào)整為28 圈比1 度;

     ?、苊悍蹪饪s器的末級葉片角度調(diào)整為30 度,啟動角度為25度;

     ?、萑紵鲊娍诘囊淮物L(fēng)口和三次風(fēng)口與爐內(nèi)300 mm 的小切圓相切,二次風(fēng)口和備用風(fēng)口與爐內(nèi)500 mm 的大切圓相切;

     ?、逎饪s器上配Ф76~Ф42 mm 不等徑的彎管,采用喇叭管接頭,熱風(fēng)引入,并設(shè)置閥門。

      (2)SNCR 系統(tǒng)

     ?、侔蔽障到y(tǒng):配置一套液氨吸收裝置,將液氨吸收并稀釋轉(zhuǎn)換為濃度為20 %~25 %的氨水,吸收量為200  kg/h;一套氨水儲存裝置,將吸收裝置制備的氨水進(jìn)行儲存,儲罐尺寸為Ф2000×2500 mm;兩臺氨水輸送泵,輸送流量為12 m3/h。

     ?、谙♂屜到y(tǒng):對氨水儲罐中20 %~25 %濃度的氨水進(jìn)行進(jìn)一步的混合稀釋。配置一臺氨水給料罐,尺寸為:Ф1500×2000  mm;一臺去鹽水罐,尺寸為:Ф1200×2000 mm;四臺氨水泵,三用一備,流量為2 m3/h;四臺去鹽水泵,三用一備,流量為2 m3/h。

     ?、蹏娚湎到y(tǒng):將稀釋好的氨水通過壓縮空氣霧化后噴入爐膛合適位置。配置三套壓縮空氣系統(tǒng),包括壓縮空氣儲罐、流量計和壓力表等;三套混合裝置,將氨水和去鹽水在線稀釋混合;12套噴嘴,每臺鍋爐配置4  套,采用日本噴霧公司的雙流體霧化噴嘴。

     ?、芟老到y(tǒng):在液氨吸收系統(tǒng)的位置安裝緊急噴淋消防系統(tǒng),配置有氨氣泄露檢測儀,氨氣泄露時可自動進(jìn)行噴淋處理。

      ⑤自控系統(tǒng):自控系統(tǒng)采用分散控制系統(tǒng)(DCS)對SNCR 的工藝過程進(jìn)行監(jiān)視報警、過程控制和生產(chǎn)管理。配置控制柜一套;I/O  及繼電器(UPS)柜一套;2 個操作員站;NH3 連續(xù)監(jiān)測裝置一套,NO3 連續(xù)監(jiān)測裝置一套。

      2.3 系統(tǒng)的調(diào)試運行及處理效果

      該脫硝系統(tǒng)安裝完成后,馬上進(jìn)行了系統(tǒng)的單機(jī)調(diào)試和168小時連續(xù)運行,運行效果顯示,經(jīng)過該脫硝處理系統(tǒng)處理后,不僅降低了NOX  的濃度,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),還進(jìn)一步提高了三臺鍋爐的燃燒效率,實現(xiàn)了較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。在系統(tǒng)運行正常后,委托廣州市環(huán)境監(jiān)測中心站進(jìn)行監(jiān)測,據(jù)監(jiān)測結(jié)果顯示,處理后排放的NOX  濃度為177 mg/m3,總?cè)ヌ幝蔬_(dá)到69 %以上,達(dá)到排放要求和標(biāo)準(zhǔn)排放。

      3 結(jié)論

      (1)通過實際的工程應(yīng)用,驗證了“低氮燃燒+SNCR”處理技術(shù)在燃煤鍋爐煙氣脫硝處理的實際效果;

      (2)通過實際的工程應(yīng)用,可為煤粉鍋爐的煙氣脫硝處理裝置的定型和產(chǎn)品系列化生產(chǎn)提供有力的依據(jù),但對于其它燃燒模式的工業(yè)鍋爐和工業(yè)爐窯的煙氣脫硝處理是否可行仍有待進(jìn)一步的證明。

    (審核編輯: 小王子)