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低氨脫硝技改項(xiàng)目調(diào)試經(jīng)驗(yàn)

來源:智匯工業(yè)

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所屬頻道:新聞中心

關(guān)鍵詞:SNCR脫硝 低氨脫硝技術(shù) 水泥企業(yè)

    通過將分解爐噴煤管下移至分解爐縮口上方300 mm對稱布置;在三次風(fēng)管與分解爐交匯處砌一道磚墻,使三次風(fēng)管道的通風(fēng)面積減小為原來的80%;從C4下料管分別引兩路下料管到分解爐錐體的技術(shù)改造,結(jié)合控制高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、新老下料管分料比例以及系統(tǒng)漏風(fēng)等生產(chǎn)操作,可以有效降低脫硝氨水用量,減少NOx排放。


    隨著國家對環(huán)保要求越來越高,水泥企業(yè)NOx排放標(biāo)準(zhǔn)也隨之提高,東北地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤400 mg/Nm3,京津冀地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤260 mg/Nm3,山東地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤150 mg/Nm3。很快東北地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)提高,原有的SNCR脫硝系統(tǒng)將很難滿足NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)。


    某公司窯系統(tǒng)為5 000 t/d熟料生產(chǎn)線,于2012年3月投產(chǎn),2012年10月SNCR脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行,脫硝噴槍共8支,在分解爐爐中22 m處。由于東北地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤400 mg/Nm3,氨水使用量為1 m3/h,每月約為500 t。2018年4月份利用窯系統(tǒng)大修機(jī)會(huì),進(jìn)行了低氨脫硝技術(shù)改造。通過5月份的調(diào)試和運(yùn)行,效果明顯,現(xiàn)將調(diào)試經(jīng)驗(yàn)與同仁分享。


    1、改造方案


    分解爐改造見圖1。


    圖1 噴煤管及三次風(fēng)管道改造


    將原有的噴煤管取消,在分解爐縮口上300 mm處分別對稱布置2根噴煤管,總計(jì)4根噴煤管,噴煤管頭部為鴨嘴式。三次風(fēng)管未動(dòng),只是在三次風(fēng)管與分解爐交匯處砌一道磚墻,使三次風(fēng)管道的通風(fēng)面積減小為原有的80%,且從砌墻處的水平面到分解爐縮口最下一處的噴煤管距離為6 m,滿足形成還原區(qū)的時(shí)間。從C4下料管分別引兩路下料管到分解爐錐體,見圖2、圖3,氨水噴槍原位置未動(dòng)。


    圖2 C4下料管改造俯視圖

    圖3 C4下料管改造主視圖


    2、改造原理


    分解爐噴煤管下移后,在分解爐縮口到三次風(fēng)管處的區(qū)域由于缺氧而形成還原區(qū),將窯內(nèi)熱力型NOx還原成無污染的N2,而煤粉隨著氣流由不完全燃燒狀態(tài)到三次風(fēng)處接觸到大量氧后開始氧化反應(yīng)迅速燃燒,從而保證了物料的碳酸鹽分解,而C4下料管分料到分解爐錐體是為了防止還原區(qū)內(nèi)溫度高,造成分解爐縮口處結(jié)皮從而影響到窯內(nèi)通風(fēng),影響熟料產(chǎn)質(zhì)量。


    3、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)


    (1)嚴(yán)格控制窯尾煙室的氧含量。通過此次調(diào)試總結(jié)出窯尾煙室氧含量≤2%,預(yù)熱器C1出口氧含量≤3%最為合適,而且必須保證窯頭煤粉完全燃燒,窯內(nèi)不能出現(xiàn)還原氣氛,否則熟料有黃心料。窯內(nèi)過??諝庀禂?shù)控制在1.05以內(nèi),預(yù)熱器系統(tǒng)過??諝庀禂?shù)控制在1.1以內(nèi)。


    (2)窯尾高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)的控制。在低氨脫硝技改前,窯投料400 t/h,固廢投入量在5~6 t/h時(shí),高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為840 r/min。此次低氨脫硝技改后,由于窯尾煙室氧含量在2.5%~3.5%,煤粉在分解爐縮口處開始燃燒,并產(chǎn)生局部高溫,還原區(qū)形成不好,NOx未被充分還原,消耗氨水量也大,后逐漸降低窯尾高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,情況好轉(zhuǎn),但窯尾煙室氧含量低于1.5%時(shí),窯內(nèi)熟料有黃心料,說明窯內(nèi)通風(fēng)不好。后逐漸摸索規(guī)律,現(xiàn)在同樣的投料量,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為810 r/min,高溫風(fēng)機(jī)電流從216 A降至200 A。


    (3)C4下料管分料到分解爐錐體,新、老下料管分料比例從4∶6逐漸調(diào)整至3∶7,新管分料比例大會(huì)出現(xiàn)分解爐錐體塌料現(xiàn)象,影響窯煅燒。


    (4)如果窯尾煙室氧含量偏高,也可以適當(dāng)抬高三次風(fēng)擋板來保證窯尾煙室氧含量在合理范圍內(nèi),否則還原區(qū)形成不好,氨水的消耗量會(huì)增加。


    (5)嚴(yán)格控制系統(tǒng)漏風(fēng),盡可能降低系統(tǒng)漏風(fēng)系數(shù),特別是窯系統(tǒng)及生料磨系統(tǒng)漏風(fēng)對降低氮氧化物排放影響大。


    4、改造后的效果及經(jīng)濟(jì)效益


    4.1 改造后的氮氧化物排放情況


    改造后經(jīng)調(diào)試,現(xiàn)不需要噴氨水,窯尾煙囪氮氧化物排放約為220~240 mg/Nm3,一年運(yùn)行時(shí)間按照8個(gè)月計(jì)算,節(jié)約氨水費(fèi)用為239萬元。如果氨水噴量在0.6~0.8 m3/h,則窯尾煙囪氮氧化物排放為120 mg/Nm3以內(nèi)。圖4為不噴氨水時(shí)氮氧化物排放情況(217 mg/Nm3),圖5為氨水噴量為0.8 m3/h時(shí)氮氧化物排放情況(117 mg/Nm3)。


    圖4 不噴氨水時(shí)氮氧化物排放情況

    圖5 氨水噴量為0.8m3/h時(shí)氮氧化物排放情況


    4.2 改造后熟料產(chǎn)質(zhì)量對比


    改造后2018年5月份熟料游離氧化鈣合格率73%(控制指標(biāo)≤1.5%),3 d抗壓強(qiáng)度28 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度56.4 MPa,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量241 t/h。同期5月份熟料游離鈣合格率74%(控制指標(biāo)≤1.5%),3 d抗壓強(qiáng)度27 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度56 MPa,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量241 t/h,基本無太大變化,說明對窯系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量無影響。


    通過幾個(gè)月的穩(wěn)定運(yùn)行,氨水的使用量明顯減少,改造前氨水費(fèi)用約2.5元/t熟料,改造后氨水費(fèi)用為0.85元/t熟料,說明此次改造是非常成功的。目前,某公司氮氧化物排放控制在150mg/Nm3以內(nèi),在東北地區(qū)是首家實(shí)現(xiàn)低排放的水泥企業(yè)。

    (審核編輯: 智匯婷婷)